坪桥集输队立式加热炉解堵事件分析+(PPTminimizer).pptVIP

坪桥集输队立式加热炉解堵事件分析+(PPTminimizer).ppt

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第一采油厂王窑集输大队 坪桥集输队立式加热炉解堵案例分析 提 纲 一、事件经过 二、经验教训 三、下步措施 事件经过 一、事件经过 1、相关管线流程介绍 2、加热炉压差突然升高原因分析 3、解堵经过 事件经过 1、相关管线流程介绍 换 6 换 5 换 4 换 1 换 2 换 3 换 7 稳定原油进罐 沉降罐溢流、净化罐来油 沉降罐 万方罐 净化油泵 稳定泵 缓冲罐 缓冲罐 事件经过 2、加热炉压差突然升高原因分析 ① 加热炉内部辐射室 型炉管共计28根,炉管内径92mm,单根炉管长度5.0m,底部弯头处极易沉积附着泥沙、胶质、沥青质。 ② 4#、5#净化油罐底部油泥较厚,2008年上报4#储罐油泥厚度1.1m,自1994年投用以来罐内油泥平均厚度在1.2~1.5m。25日在实施倒罐作业后,5#净化油罐去稳定出口处聚集大量油泥,当沉降罐溢流油量小于净化油泵排量时,5#罐含有大量胶质、沥青质、泥沙的原油通过净化油泵进入加热炉炉管。 (1)系统原因 事件经过 (2)日常生产组织原因 本次事件出现前,基层队、生产组对炉管堵塞风险评估意识不强,未对运行措施进行调整。 09年9月份以来频繁出现净化油泵不上量现象,对于该现象基层队与生产组对大量稠油进入炉管,带来的堵塞炉管风险进行过评估,认为系统可维持运行至2010年清罐维护,当系统难以运行时,采取如下运行工艺。 7#沉降罐实施沉降溢流→ 缓冲罐→净化油泵→ 加热炉→换热器→净化油罐→外输流量计实施计量交接后外输 3、解堵经过 事件经过 (1)11:00—12:00实施第一次热洗解堵 ② 吹扫经过:锅炉热洗车缓慢升压至3.0Mpa放空口处无流体流出,打压持续10分钟后6#换热器浮头处垫子、泵房净化油泵吸入端过滤器前后侧垫子陆续出现刺漏现象。 ① 吹扫流程:锅炉热洗车→1#净化油泵出口→4#换热器旁通 →5#换热器旁通 →6#换热器旁通→加热炉 →稳定塔旁通 →7#换热器旁通 →2#稳定泵出口放空至污油井 换 6 换 5 换 4 换 1 换 2 换 3 换 7 稳定稳定原油进罐 沉降罐溢流、净化罐来油 井 净化油泵 稳定泵 (2)22:00—01:30实施第二次热洗解堵 ② 吹扫经过:锅炉热洗车缓慢升压至4.0Mpa放空口处无流体流出。 ① 吹扫流程:6#换热器出口→加热炉 →稳定塔旁通 →7#换热器旁通 →2#稳定泵出口放空至污油井 事件经过 换 6 换 5 换 4 换 1 换 2 换 3 换 7 稳定稳定原油进罐 沉降罐溢流、净化罐来油 井 (3)12:30—02:30实施第三次热洗解堵 ② 吹扫经过:锅炉热洗车缓慢升压至2.7Mpa,放空口处粘稠液体缓慢流出。 ① 吹扫流程:加热炉出口压力表接头处 →加热炉 →6#换热器出口处放空 换 6 换 5 换 4 换 1 换 2 换 3 换 7 稳定稳定原油进罐 沉降罐溢流、净化罐来油 井 事件经过 (3)03:00—03:300实施第四次热洗解堵 事件经过 ② 吹扫经过:锅炉热洗车缓慢升压至0.4Mpa,放空口处粘稠液体缓慢流出,流程扫通。 ① 吹扫流程:6#换热器出口→加热炉 →稳定塔旁通 →7#换热器旁通 →2#稳定泵出口放空至污油井 换 6 换 5 换 4 换 1 换 2 换 3 换 7 稳定稳定原油进罐 沉降罐溢流、净化罐来油 井 事件经过 二、经验教训 1、热洗解堵工作组织:现场值班干部沒有统一组织协调和工作安排,个别技术员不了解下步组织过程,也不过问下一步解决措施,即离开现场,违背了大队相关管理制度中:生产组织困难或险情未解除,相关人员不得离开现场的要求。 2、方案制定及第一次实施吹扫,吹扫流程过长,中间设备多,导致多处法兰刺漏; 3、方案中吹扫压力界设定值不合理,为0.6~0.8Mpa(设计中该炉子运行时操作压力),实施解堵时压力最高升至4.5Mpa,根据加热炉工程验收规范(SY/T0404-9)及相关标准计算,水压试验可达到7.4Mpa左右,不低于3.8Mpa。 4、方案中未制定解堵作业后详细的生产组织防范措施,避免类似事件的发生。 5、工艺普查内容不全,对现场工艺问题摸排不清,立式炉压差大沒有統計,5#罐油泥多对该站日常生产组织影响沒有分析,未提前调整生产组织措施,避免该事件出现。 第一采油厂王窑集输大队

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