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硫酸三厂电气节能降耗试行方案
为了更进一步的搞好节能降耗工作,实现合理利用消耗的能源目标,经公司要求,现将我分厂的电气设备进行全面性的统计,在其中找出预可节能的潜在设备.我分厂现阶段电气设备总装配功率为7190KW,正常工艺生产设计功率为3185KW(不抱括转化电炉和开炉风机),现阶段最大使用功率2350KW.经过统计分析后,现将各工段的总装配负荷和额定工况下预计可节约的负荷规纳如下:
主配电室:确保无功补尝装置的正常运行,低压总线功率因素控制在COSosΦ0.95以上,314总进线控制在COSosΦ0.86以上。实时监测各设备负荷状况。
原料工段:总装配负荷380KW,正常使用负荷354KW,预计节约负荷24KW,其中;
抓斗行车—— 共126KW、正常负荷率为70%,预计节约指标4KW;
执行参考方法: 在操作行车进行抓料时,要求抓稳、抓准。在抓边料时控制好位、力和量度,尽量减少行车的起动次数(经过实测验证,计算得出行车电机起动功耗比正常使用时的功耗高出3.2倍以上),同时严禁以反向制动的方式来刹车,尽可能提高设备的利用率。
尾气风机——75KW、正常负荷率98%,预计节约指标6KW
执行参考方法: 满足日常烘矿量的情况下,观察干燥窑出口锌精矿的干湿度和旋风收尘器进口负压情况,稳定好热风炉的供热温度与风量,参考以上参数调整好尾气风机进口翻板阀的开度,以达到湿矿段设备最佳的负荷搭配效果。
干燥窑——45KW、正常负荷率95~110%,预计节约指标3KW
执行参考方法: 满足日常烘矿量的情况下,观察干燥窑出口锌精矿的干湿度和扬尘情况,尽量提高热风炉的供热温度,在进料烘料时尽可能做到不断料,入窑矿量稳定,湿度搭配好,以减少矿粉在窑壁内的粘黏,形成窑体重心失衡,在转动时形成偏心,加大了负载损耗功率。所以设备的正确使用就是最理想的维护方法。
湿矿段——27KW、正常负荷率100%,预计节约指标2KW
执行参考方法: 1#圆盘;1#、2#皮带;鼓风机、出渣机和炉排在常使用时尽量减少皮带跑空,多抠炉堂,勤排卡渣等。
干矿段——9.9KW、正常负荷率98%,预计节约指标2KW
执行参考方法: 2#圆盘;3#、4#皮带;电磁除铁器、在常使用时尽量减少皮带跑空,及时取除电磁除铁器上吸附的金属杂物和矿粉。
破碎机——45KW、正常负荷率78%、预计节约指标5KW
执行参考方法: 减少编织袋等杂物进入破除机内部,减少堵料情况。
提升机——11KW、正常负荷率60%, 限开一台,预计节约指标2KW。
执行参考方法: 勤检查进料、出料情况,尽可能减少因堵料至使链条脱槽现象。
焙烧工段:总装配负荷1100.5KW,正常使用负荷571KW,预可节约负荷11KW,其中;
炉底风机——450KW,一备一用,正常负荷率81%,节约情依生产工艺指标而定。
执行参考方法: 严格执行腾炉的工艺各项操作指标,确保入炉矿量和炉床压力的稳定,确保鼓风机出口阻力不突跳,尽可能减少负荷的波动。
冷却滚筒——30KW,正常负荷率83%,节约情依生产工艺指标而定。
执行参考方法: 勤检查进料与出料情况,杜绝卡料、堵料现象。定时检查设备温度,响声和位移情况,控制喷淋水进水量和温度,避免因过热产生碰撞和位移导致负荷过大的情况。
3#螺运机——11KW,正常负荷率96%,节约情依生产工艺指标而定。
执行参考方法: 勤检查进料与出料情况,杜绝卡料、堵料现象。定时检查设备温度,响声,利用斗提机在不同负荷下的响声,摸索出螺运机下料情况,找出两者之间的关系。
4#螺运机—— 7.5KW,正常负荷率85%,节约情依生产工艺指标而定。
执行参考方法: 尽可能利用1#焙砂仓可以自进料的优势,进行焙砂储放,从而可以停用4#螺运机。在要使用时需要勤检查进料与出料情况,杜绝卡料、堵料现象。
余热工段:总装配负荷259KW,正常使用负荷151KW,预可节约负荷8KW,其中;
主给水泵——90KW,正常负荷率102%,预计节约指标4KW。
执行参考方法: 在满足锅炉汽包水位和压力情况下,稳定供水量,选取经济、实用的各类阀门开度,达到合理利用的效果。
锅炉振打——8KW,正常负荷率100%,预计节约指标2KW。
执行参考方法: 定时振打,炉壁与过热器振打的时间要错开,避免形成一定能量的共振,从现阶段余热锅炉运行情况来看,振打运行的效果极不理想,由于设计与工艺情况不协调,导致过热器积灰严重,振打器不能有效有工作。从另一方面理解,振打器频繁的工作,不紧缩短设备使用寿命,也夯实了过热器内部所积压的锌焙砂,加重了焙砂累积的密度,也就等于做了无用功,相反不停的振打,对设备
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