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国产高压变频器在发电厂引风机上的应用-大屯煤电集团热电厂.doc
国产高压变频器在发电厂循环流化床锅炉引风机上的应用
大屯煤电集团热电厂 技术中心所长 高正祥
一、市场调研
上海大屯能源股份有限公司煤矸石电厂4#锅炉(75t) 为循环硫化床锅炉, 循环流化床锅炉属低温燃烧燃料由炉前给煤系统送入炉膛,送风一般设有一次风和二次风 ,一次风由布风板下部送入燃烧室,主要保证料层流化;二次风沿燃烧室高度分级多点送入,主要是增加燃烧室的氧量保证燃料燃烬;燃烧室内的物料在一定的流化风速作用下,发生剧烈扰动,部分固体颗料在高速气流的携 带下离开燃烧室进入炉膛,其中较大颗料因重力作用沿炉膛内壁向下流动,一些较小颗料随烟气飞出炉膛进入物料分离装置,炉膛内形成气固两相流,进入分离装置的烟气经过固气分离,被分离下来的颗料沿分离装置下部的返料装置送回到燃烧室,经过分离的烟气通过对流烟道内的受热面吸热后,离开锅炉。因为循环流化床锅炉设有高效率的分离装置,被分离下来的颗料经过返料器又被送回炉膛,使锅炉炉膛内有足够高的灰浓度,因此循环流化床锅炉不同于常规锅炉炉膛仅有的辐射传热方式,而且还有对流及热传等传热方式,大大提高了炉膛的传导热系数,确保锅炉达到额定出力。
机组运行时基本带70-80%负荷,引风机采用入口挡板调节。为了保证电机的安全稳定运行,选用的风机电机的备用容量较大。机组满负荷运行时,引风机入口挡板开度约70%,机组调峰时,风机入口挡板开度约40%左右,由于这种原始的调节方法仅仅是改变通道的流通阻力,而驱动源的输出功率并没有改变,节流损失相当大,浪费了大量电能。致使厂用电率高,供电标煤耗高,发电成本不易降低。同时,电机启动时会产生5-7倍的冲击电流,对电机构成损害。风机系统自动化水平低,不能及时调节,运行效率低。为此,拟采用变频调节方式对风机系统进行改造,以减少溢流和节流损失,提高系统运行的经济性。
二、变频器运行节能效果测试情况:
为了检验变频器运行效果,我们于2005年07月29日16点至30日15点,对#4炉引风机电机功率及电源侧功率因数进行测试,测试在相同运行方式及相同工况下进行,测试数据如下:
表1 变频器投运前后功率因数的变化
主 汽 流 量 引风机 变频前 变频后 62 0.82 0.98 58 0.78 0.97
表2 变频器投运前后电机实际电流的变化
主 汽 流 量 引风机 变频前 变频后 16:00 58 34.06 15.6 17:00 60 34.12 15.8 18:00 59 34.10 15.7 19:00 59 34.11 15.7 20:00 60 34.31 16.2 21:00 59 34.12 15.7 22:00 55 33.82 15.1 23:00 56 33.92 15.3 24:00 57 33.97 15.4 01:00 56 33.91 15.3 02:00 56 33.89 15.4 03:00 58 34.07 15.5 04:00 59 34.11 15.6 05:00 60 34.31 16.0 06:00 60 34.32 16.2 07:00 62 34.45 20.1 08:00 60 34.31 20.1 09:00 61 34.35 20.2 10:00 62 34.45 20.3 11:00 62 34.43 20.3 12:00 61 34.33 20.1 13:00 62 34.45 20.4 14:00 62 34.42 20.3 15:00 62 34.45 20.3
由实际测量结果可以看出,变频器运行时,引风机电机功率因数在主汽流量为62时比变频前平均提高约0.16,在主汽流量为58时比变频前平均提高约0.19。
变频器运行时,引风机电机实际消耗功率,在主汽流量为62时,比变频前减少289.7-203.7=86千瓦,;在主汽流量为58时,比变频前减少267.5-151.2=116.3千瓦。
由统计结果可以看出,在锅炉出力基本相同的情况下,一天共少用电2427.6kw.h,节电率达40%左右。
变频改造后的效益计算
#4锅炉按全年运行340天考虑,全年节电量为:
2427.6kw.h/天×340天=825384kw.h
引风机应用变频器后,厂用电由原来的18%降至目前的11%,下降达7个百分点。
三、应用高压变频调速系统产生的其他效果
1、改善了工艺。投入变频器后引风机风道档板在全开位置,风道档板压流损失减小到0;由于变频器可以非常平滑稳定的调整风量,运行人员可以自如的调控燃烧,锅炉运行参数得到了改善,提高了锅炉效率。
2、维护量减少。采用变频调速后,无论哪种工艺条件,随时可以通过调整转速使风机在接近额定状态下工作,这样就可避免因通过风门控
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