降低烧结矿固体燃耗的操作实践.pdfVIP

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降低烧结矿固体燃耗的操作实践 王珂张惠 (莱芜钢铁公司股份炼铁厂) 摘要分析了莱钢股份炼铁厂4号265m2烧结机面临铁矿石质量波动大。同化性差的铁矿石比例加大,褐铁矿 比例不断升高,设备作业率低,高炉产能提高。烧结矿固体燃耗偏高局面。车间成立固体攻关小组。采取措施改 善褐铁矿高碱度烧结工艺,对烧结机大烟道卸灰阀改型。减少烧结机漏风率。改造燃破系统,提高设备作业率, 攻关一年多。取得较好效益,固体燃料单耗有2009年最高的58kg/t降低到现在最好月份的52kg/t,产生了巨大的 经济效益。 关键词褐铁矿烧结同化性差固体燃耗 l 前言 出炼铁产能的不断提高,烧结生产能力不足的状矿,为了适应生产变化,高炉炉料调整,烧结矿碱度由1.8 倍逐步提高至2.1倍,同时铁矿石质量波动大,同化性差的铁矿石比例加大,褐铁矿比例不断升高,褐铁矿 高碱度烧结生产.烧结矿固体燃耗出现了升高趋势,2009年银前265m2烧结机烧结矿固体燃耗最高达到了 又是企业降低成本图生存的需要。烧结工序的能耗约占钢铁生产总能耗的10—12%,仅次于炼铁,是钢铁 生产的第二耗能大户。烧结工序的能耗中,固体燃料消耗约占75%,因此,降低固体燃耗对烧结节能至关 重要。 2问题分析 2.1烧结矿原料条件(表1) 表1 烧结矿原料条件的相关参数 差,烧结机透气性差,负压16.5—17.6kPA,烧结矿成结率低,烧结燃耗上升,由于烧结矿碱度持续提高, 熔剂配比加大,厂家受产能限制,劣质石灰、白云石比例增加,石灰有效钙降低,白云石二氧化硅升高, ·315· 原燃料整体劣质化影响烧结矿质量稳定,经济技术指标变差,烧结矿固体燃耗持续偏高 2.2股份炼铁4号265m-’烧结机设备性能 年检测高达68%,其中大烟道双层卸灰阀占了27%百分比,大烟道双层卸灰阀不仅漏风严重,且易悬料, 不利于烧结产量的提高,同时存在小矿槽粘料,燃破系统漏斗粘料,皮带落料点不正等问题,设备作业率 低,在一定程度上制约着烧结生产。另外,烧结新技术运用少,生产管理模式有待提升等因素影响着固体 燃料消耗的高低。 3采取措施 车间成立固体燃耗攻关小组,在现有原燃料条件下,兼顾烧结矿产量、质量指标及冶金性能的前提下, 通过设备改造、使用烧结新工艺,改善烧结矿熔剂组合,提高烧结矿产质量,降低烧结矿固体燃耗。 3.1烧结机大烟道双层卸灰阀改型,降低烧结机漏风率 4号265m2烧结机大烟道双层卸灰阀密封性差,漏风严重,且易悬料,不利于烧结产量的提高,在一定 程度上制约着烧结生产,利用脱硫工程的施工及定修,烧结机大烟道双烟道卸灰阀更换为新型双层卸灰阀, 车间固体燃耗攻关小组成员全程参与新型双层卸灰阀安装、运行过程,对球顶阀尺偏小、驱动器不配型等 问题,及时向厂家提出,与厂家及设计院协商,进行重新设计和改造,逐一进行调试,消除了卸灰不彻底、 易堵料等问题,气密性双层卸灰阀驱动力大且可调,密封效果好,运动速度可调,可调节卸灰量,特殊结 构阀门灰料面与密封面相对分开,减少或杜绝介质对密封面的磨损,使阀门寿命更长,更换至今,运转效 果良好,密封效果良好,没有出现棚料等问题,大大改善了现场漏风严重的现象,减少了有害漏风,烧结 机漏风率由原来的68%降为59%,提高了台车有效面积上的台时产量,烧结机利用系数提高,提高了烧结 矿产质量,促进了燃耗的下降;同时由于卸灰阀密封性能有所提高,避免了设备定修时大烟道积料外排, 改善了职工的工作环境,减少了职工劳动强度。 3.2使用新型烧结熔荆。提升烧结矿理化指标 例的褐铁矿使用导致烧结产率下降,由于针状铁矿物的同化性能差异,烧结过程中低温区液相量少同化性 能差。高温区液相量过剩导致烧结料层透气性恶化,烧结矿转鼓指数难以提升,烧结矿均匀性恶化,整体 冶金性能下降,由生产报表统计发现固体燃耗升高明显,为了改善烧结矿结构,股份炼铁厂借鉴同行业先 进工艺技术,利用烧结生产采用蛇纹石代替部分白云石作熔剂,蛇纹石没有碳酸盐分解耗热,配加蛇纹石 降低燃料配比,降低烧结矿固体燃耗。车间统计了2009年使用蛇纹石前后,烧结矿固体燃耗,统计结果显 示燃料消耗量降低0.012kg/t。 3.3烧结机小矿槽仓体改遣 烧结二车间原使用的

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