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高压变频器在油田注水泵中的应用
1、安装高压变频器的目的及意义
注水泵是满足油田注水,保证地层压力的源设备,随着油田开采进入中后期,油田注水
量也将逐年加大,注水耗电已占生产用电的19%、注水电费占总电费的16%,并呈逐年显
上升趋势。在高压注水系统中,高压电机中大马拉小车的现象比较普遍,注水泵泵压与注水
管线干压之间存在较大的压差,必须靠控制泵出口高压回流阀门来保证注水管网的注水压力,
这样既造成大量的电能被白白的消耗掉,同时又由于泵压较高,对机泵的运行,管道的使用
十分不利。安装高压变频调速装置后,依据注水管网需要的压力进行参数设定,自动调节注
水量,既可节约大量的电能又能降低机泵的损耗,对降低生产成本有着十分积极的意义。
辽河新三联注水站投运一台型号为DFJ200-170AX11 的注水泵,匹配电机型号为
YB1800S2-2 的6KV/1800KW 异步电动机,采用直接驱动方式控制,离心泵流量通过控制
出口阀门的开度进行调节,造成大量节流损失,离心泵及电动机运行在低效率工作区,能源
浪费严重。目前月注水流量为183210m3,夏秋季节注水量相应降低,运行中离心泵实际泵
压为16.5MPa,注水管网实际运行压力为12.5MPa,由于多泵注水实施并网运行,当注水
管网压力升高到目前注水管网实际注水压力以上时,将造成高压注水量减少,无法满足油井
注水需求,同时污水量大于注水量将造成污水外排。为此注水电机运行时必须靠调节离心泵
出口高压回流阀门来控制注水管网压力,以维持联网注水平衡。这样就造成泵压与管网干压
平均压差达到4MPa 以上,造成了大量的电能浪费。
通过综合调研和考虑,我们选用了山东新风光电子公司JD-BP37-1800F 型号的高压变
频器,通过应用,该变频器有安全性能好,可靠性高,设计合理,易损件寿命长,启动性能
好,降耗效果明显,安装、维护和保养都比较方便。
2、高压变频器的原理
图1 变频调速系统的结构
JD-BP37 系列高压变频调速系统的结构见图1,由移相变压器、功率单元和控制器组成。
6KV/1800KW 变频器共有24 个功率单元,每8 个功率单元串联构成一相。
2.1 功率单元电路
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图2 单元结构
每个功率单元结构上完全一致,可以互换,其电路结构见图3.2,为基本的交-直-交单
相逆变电路,整流侧为六支二极管实现三相全桥整流,通过对IGBT 逆变桥进行正弦PWM
控制,每个个功率单元完全一样,可以互换,这不但调试、维修方便,而且备份也十分经济,
假如某一单元发生故障,该单元的输出端能自动短路而整机可以暂时降额工作,直到缓慢停
止运行。
2.2 输入侧结构
输入侧由移相变压器给每个单元供电,每个功率单元都承受电机电流,1/8 的相电压、
1/24 的输出功率。24 个单元在变压器上都有自己独立的三相输入绕组。功率单元之间及变
压器二次绕组之间相互绝缘。二次绕组采用延边三角形接法,目的是实现多重化,降低输入
电流的谐波成分。24 个二次绕组分成三相位组,互差20°,构成18 脉冲整流方式;这种多级
移相叠加的整流方式可以大大改善网侧的电流波形,使其负载下的网侧功率因数接近1,输
入电流谐波成分低。实测输入电流总谐波成分小于5%。由于变压器副边绕组的独立性,使
每个功率单元的主回路相对独立,类似常规低压变频器,便于采用现有的成熟技术。
2.3 控制器
控制器核心由高速16 位单片机和工控PC 机协同运算来实现,精心设计的算法可以保
证电机达到最优的运行性能。工控PC 提供友好的全中文WINDOWS 监控和操作界面,同
时可以实现远程监控和网络化控制。控制器用于柜体内开关信号的逻辑处理,以及与现场各
种操作信号和状态信号的协调,增强了系统的灵活性。
控制器及各控制单元板中采用8 位单片机等大规模集成电路和表面焊接技术,系统具
有极高的可靠性。此外还有一个CPU,也是8 位单片机,负责管理LED 显示屏和键盘。
另外,控制器与功率单元之间采用多通道光纤通讯技术,低压部分和高压部分完全可靠
隔离,系统具有极高的安全性,同时具有很好的抗电磁干扰性能,并且各个功率单元的控制
电源采用一个独立于高压系统的统一控制器,方便调试、维修、现场培训,增强了系统的可
靠性。
2.4 控制电源
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