首钢京唐2 号高炉提高煤比的措施.docVIP

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首钢京唐2号高炉提高煤比的措施 张贺顺,王晓朋,霍吉祥,曹锋 (首钢京唐钢铁联合有限责任公司) 摘 要:首钢京唐2号高炉通过采取强化原燃料管理、优化炉料结构、合理搭配喷吹煤、完善喷煤控制程序、控制合适的煤气流、保持合理稳定的操作炉型、活跃炉缸、稳定理论燃烧温度等措施,煤比大幅提高,2012年1月煤比达到了177.68 kg/t。 关 键 词:特大型高炉;煤比;原燃料 首钢京唐2号高炉(5500m3)设有42个风口,4个出铁口。2011年6月以来,2号高炉在抓好原燃料管理、合理配料、完善喷煤控制程序等的基础上,积极探索特大型高炉冶炼的重要制度,确立了适宜特大型高炉冶炼的操控准则,并得以严格贯彻执行,从而促使2号高炉的技术经济指标得到了大幅提升,2012年1月取得了177.68 kg/t的高煤比。 1提高煤比的措施 1.1 强化原燃料管理 由于资源短缺,2号高炉入炉原燃料质量趋于恶化。焦炭M40、M10的变化如图1所示,烧结矿10 mm所占的比例及平均粒度如图2所示。2号高炉深挖自身潜力,努力改善原燃料条件,要求各种原燃料仓位不低于6m(满仓9m)灌料;仓下岗位每班检查2次原燃料情况(粒度、筛分等),并及时如实向作业长汇报。同时,加强上料筛分管理,详细记录严格考核筛分秒流量。规定结矿筛分时间按60~100kg/s控制,焦炭筛分时间按30~50kg/s控制, 澳矿、球团矿筛分时间按40~60kg/s控制。真正做到了薄料层筛分,减少了入炉原燃料的粉末,促进了高炉顺行,为2号高炉提高煤比奠定了基础。 1.2优化炉料结构 针对入炉料成分等变化,在及时掌握变料的情况下,2号高炉积极调整炉料结构。合理配料,稳定了炉渣碱度,保证了较高的综合入炉品位,获得了较低的渣比,有利于提高高炉透气性,为大喷煤创造了条件。2号高炉炉料情况见表1。 1.3合理选配喷吹煤 2号高炉的喷吹煤主要有阳泉煤、潞安煤、焦作煤及神化煤。随着喷煤量增加,通过严格把关、合理选配,保证了原煤的可磨性,降低了水分,提升了制粉能力,满足了大喷吹的用煤量,同时稳定了喷吹煤质量。在煤比提升的过程中,高炉炉况顺行,无不良反应,是喷煤量得以持续提升的物料条件。2号高炉喷吹煤质量见表2。 1.4完善喷煤控制程序 2高炉采用的是KUTTNER喷吹系统,控制程序较为先进。由于外方人员调试时间短,在高炉投产初期喷煤量小,控制参数基本能满足喷吹的需要。随着煤比的提高,在喷煤量达60t/h以上时,控制参数的匹配性变差,导致单位小时的喷煤量误差在5 t以上,还常造成堵枪断煤,对高炉煤气流及热制度的稳定造成了极其严重的影响。2号高炉通过成立攻关小组,反复摸索调整控制参数,最终将小时喷煤量的波动控制在了1t以内,解决了堵枪问题,扫清了限制喷煤量提高的技术障碍。 1.5控制合适的煤气流 2号高炉高径比为1.93,属于矮胖型高炉。打开中心,控制煤气圆周均匀分布是2号高炉送风制度的主线。在实际生产过程中,逐步将风口面积由0.5680m2缩小为0.5574 m2。并且特别重视风口的干净,以确保进风均匀、顺畅。合理送风制度的选择,获得了良好的原始煤气流分布。2号高炉还创新性地试验成功了“矿–矿–焦”大矿批装料制度,将矿批重由140t左右扩大到170 t以上。在实现负荷提升过程中,仍能保证足够厚度的焦层,减小了矿焦界面效应,确保了合适的焦窗面积。 正确的上下部制度调整,不仅有利于获得稳定的煤气流,而且促使煤气流分布更趋合理,提高了煤气利用率,降低了灰铁比,使得在产量提高、燃料比降低的同时,取得了高煤比。2号高炉煤气利用率、灰铁比的变化如图3所示。 1.6保持合理的操作炉型 利用检修机会,2号高炉借助捅测炉身静压力孔,对炉墙的结厚情况进行分析。而日常操作中,根据仪表检测结果和操作经验常对高炉操作炉型状况做出判断,密切注意炉墙、冷却壁等的温度变化。结合水温差等适当调整冷却水流量、供水温度等,控制适宜的炉体热负荷,配合良好的边缘煤气流,既减轻了对炉墙的冲刷侵蚀,又防止了出现炉墙黏结,有利于高炉保持合理稳定的操作炉型,使炉内煤气流和料流运动顺利,促进了炉况稳定,对2号高炉煤比的提高起到了极为重要的作用。2号高炉软水流量及温差见表3。 1.7 活跃炉缸 炉芯温度是反映炉缸活跃程度的重要参数,2号高炉十分重视炉缸工况。通过合理匹配各种制度,保证了炉缸工作的均匀活跃,炉芯温度长期以来处于高位的相对稳定,为煤比地不断攀升创造了条件(如图4所示)。 1.8稳定理论燃烧温度 合适的理论燃烧温度,有利于提高煤粉燃烧率、置换比,增加喷煤量。2号高炉通过提高风温、增加富氧率,在喷煤量增加的情况下,始终保持理论燃烧温度介于2150–2250℃,达到了稳定炉况,促进喷煤的效果(见表4)。 1.9健全制度 针对不同岗位(考核单元)制订了具体的岗位

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