1号机循环水管道破裂分析.docVIP

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大唐鲁北发电有限责任公司 设备事故分析报告 设备名称:1号机循环水管道破裂分析 批 准: 审 核: 编 制: 日 期:2012年07月16日 1号机循环水管道破裂分析报告 事件:1号机循环水管道破裂 1、编号:(安监部填写) 2、事件前机组运行工况:机组负荷204MW,机组真空-91.8KPa,两台循环水泵运行;循环水母管压力0.19MPa。 3、事件过程:7月11日3时50分,辅网运行人员发现脱硫控制楼西侧附近地面大量漏水,立即汇报值长并通知设备部值班人员。设备部环保、汽机、综合专业点检员接到通知后马上赶往现场。因漏水部位地面下方分布着1、2号机循环水管道、自来水管道和消防水管道,在值长统一协调指挥下,先后隔离自来水、消防水管道,地面漏水量无减小趋势;后停运1B循环水泵,保持1A循环水泵单泵运行,地面漏水量明显减小,判定1号机循环水管道泄漏,设备部立即组织人员进行抢修。 4、事件处理过程: 抢修期间,共投入10台潜水泵连续进行抽排水查找漏点,并组织专业堵漏公司现场确定堵漏方案,因漏量过大,漏水点难以彻底排净,堵漏方案无法落实。12日下午漏水量开始增大,经与省调沟通,同意利用低谷负荷停机处理,1号机组于12日晚上安排调停。循环水系统停运,排水挖出漏点后,检查发现系循环水钢管道与水泥管道连接处三通封头脱落,用20mm厚的钢板重新制作封头打V形坡口焊接处理,焊接3遍,用槽钢对封头进行加固,封头表面进行防腐处理。 5、设备损坏情况: 1号机循环水泄漏处三通管口变形,呈椭圆形,最大直径2610mm,最小直径2580mm,管道封头焊口开裂,封板严重变形。 6、事故原因及责任分析: 责任分析:此钢制封头为Q235普通碳钢,厚度仅为4mm,封头中间用槽钢焊接十字架支撑,原焊口焊接时未打V形坡口且未焊接加强筋,焊接工艺粗糙,在水流长期冲击、海水腐蚀条件下,堵板腐蚀严重变形焊缝开裂,造成循环水管道泄漏。 定性:(安监部填写) 责任部门:设备部 责任人:袁洪新 、吴凯 奖惩兑现情况:(安监部填写) 7、防范措施: (1) 利用此次停循环水机会对管道进行检查,焊接部分重点检查,做好记录。 责任部门:设备部 责任人:袁洪新、吴凯 (2)利用今后大、小修机会对循环水管道进行防腐处理。 责任部门:设备部 责任人:袁洪新、 吴凯 (3)沿循环水管道管线设置标志牌,循环水管道地面上方薄弱处加装厚钢板。 责任部门:设备部 责任人:张斌、袁洪新 (4) 加强巡视,保证循环水管道地面上部没有重车碾压。 责任部门:辅网部、总经部 责任人:张道成、 李元戎

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