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关于液压支架结构件的几项改进措施
张茂军 (呼伦贝尔市大雁培训中心,内蒙古 呼伦贝尔 021122)
摘 要:液压支架是综合机械化采煤工作面必要的设备 ,在井下使用中,由于设计存在缺陷,给生产检修和维护带来一定困难 ,通
过对结构件工艺性分析和以往的经验总结,提出了改进措施。
关键词:液压支架;剪切 ;软连接;刮板运输4gl,;护帮板
doi:10.3969/j.issn.1008—0155.2012.08.016
中图分类号:F273.1;TD355.3
文献标志码 :C
文章编号 :1008—0155(2012)08—0029—02
随着煤炭企业的不断发展,综采和综放工作面不 刮板运输机相连,中间采用连接头作为连接件,加大了
断得以普及和推广,作为工作面大型支护设备的液压 对侧推杆连接部位的弯曲力矩,同时连接销轴 由于直
支架使用量也随着增大。 目前,集 团公司已拥有液压 径小,更易弯曲。
支架7套,总计达 840部,年检修支架量600部左右。 针对以上原因,我们采取了以下措施加以改进 :
在检修过程中,经常发现支架局部结构由于受力状况 1、对框架予以取缔 ,加大侧推杆摆动范围,这样可
不好或由于设计中不合理现象,造成结构件使用过程 减少框架检修和维护量,在井下使用中方便了架间的
中损坏。针对这些问题,结合多年的教学和带领学生 行走和操作。
实习的经验,对这些结构不合理的设计提出修理和改 2、后部连接头取缔,将侧推杆连接主筋更换成加
进措施,这些措施在实际工作中已付诸实施,取得了很 厚主筋,并将其销孔扩至 @90mm,使软连接链子直接
好的效果。现将这些措施介绍给大家,以供参考。 通过大孔与后部运输机相连,减少中间环节。
一 、 侧推杆部分的改造 3、由于侧推杆与后部运输机相连,它承担运输机
在 ZFS4000/15/32型普放两用液压支架检修 中, 的下滑力,因此对侧推杆的上下主筋板的强度需进行
我们发现其侧推杆弯曲折断数量非常大,达到了90%, 加 固,由原来 ~16mm锰钢板再栽焊两块 820mm的锰钢
连接头和销轴也极易损坏,经分析是由以下原因造成: 板或C,60高强板,来加强抗弯能力。
1、侧推杆设计强度满足不了要求,在支架底座的 具体见下图所示。经过改造后,使用效果明显改
蹩卡下,发生弯曲和变形。 善,杜绝了弯曲折断现象 ,为井下使用和检修带来方
2、在支架侧部设置框架,限制了侧推杆的摆动。 便。
3、由于采用软连接 ,即后部用 @26x92链环与后
一
二、护帮板的改造 梁或起拉拽作用。 目前 ,QY32O型和 ZFS4000/15/32
液压支架护帮板在井下使用 中一般情况下设在 型液压支架的护帮板在井下使用中经常出现主筋断裂
9O。的位置上,起到保护煤帮作用,在采煤机割煤过后 , 现象,断裂位置在穿销轴的工艺孔处,我们分析其原因
防止硬帮煤片帮,但有时需要打到其他角度,用来托木 为,虽然主筋板厚度为40ram,但为了安装护帮千斤顶
收稿 日期:2012—03一O1
作者简介:张茂军 (1960一),河北省双河县人 ,1981年毕业于大雁矿务局技工学校井下机电专业,现在呼伦贝尔大雁培训l中心
£}教。
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销轴方便,在主筋上开了40ram宽的工艺槽 ,破坏了主 3、在两侧主筋内侧重新贴焊两块 ~30mm锰钢板
筋强度,造成了断裂现象。具体改造措施为:(见下图) 或
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