300MW机组汽动给水泵润滑油系统进水分析与处理.pdfVIP

300MW机组汽动给水泵润滑油系统进水分析与处理.pdf

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第l2卷 (2010年第 11期) 电力安全技术 J 300MW机组汽动给水泵 润滑油系统进水分析与处理 张士强 ,张伟江 ,李铁军z,南伟亮2 (1.西柏坡发 电有限责任公司,河北 石家庄 050400;2.河北省 电力研 究院,河北 石家庄 050021) 某厂 1期工程 2台300Mw机组给水系统分别 低压轴封压力基本一致。 配备2台50%容量汽动给水泵和1台30%容量电动 机组运行中不可避免地发生汽封齿与转子的碰 给水泵。汽动给水泵为水平离心简体式多级增压给 磨,这样轴封间隙就会比安装时要变大。为了提高 水泵,并配有前置泵。 机组的真空严密性,减少空气从主机低压缸汽封进 汽动给水泵采用迷宫式轴端密封,在泵壳上固 入机组负压系统,通常采用汽封压力的上限,造成 定有减压衬套,衬套上加工有高低不同的同心圆, 机组运行时轴封漏汽量大,蒸汽进入轴承室而造成 形成环形密封齿;在密封轴套的外圆上加工有反向 油带水。 输送螺旋槽,衬套与密封轴套间保持较小问隙。给 2.2 小机润滑油箱负压的影响 水泵运行时,利用螺旋槽的反向输送作用,阻止泵 小汽机油箱设置 l台排烟风机,排烟风机启动 内的密封高温给水外泄;衬套和轴套之间的迷宫, 后油箱建立约250Pa的微负压,保证各轴瓦回油顺 对进入密封中的水进行节流降压,然后用压力稍高 畅,同时降低润滑油箱 中水蒸汽含量 以净化油质。 的密封水进行封堵,达到密封的目的。密封水采用 排烟风机出口、人 口无可调挡板,小机油箱负压不 凝结水,经调节阀调节后,密封水压力比前置泵进 可调整。如果小机油箱负压较高,小机和汽泵轴封 水压力高0.05MPa~0.IMPa,密封水回水一部分 泄漏的蒸汽和水通过油挡进入轴承箱,造成润滑油 流经水封进入凝汽器,另一部分在轴套与衬套 内与 含水量超标。 来 自泵内的给水混合后流向前置泵进 口,进行卸荷。 2.3 给水泵密封水的影响 给水泵密封水运行异常造成润滑油进水主要有 l 存在问题及危害 以下2种情况。 自l期工程投产以来,l号机组2台汽动给水泵 (1)当密封水回水不畅,或者回水排放量超过 的润滑油曾多次出现含水量超标的现象。润滑油带 密封水回水管路排水能力时,部分回水就会越过水 水不仅降低了对轴承的润滑、冷却能力,而且容易 挡,进入密封水回水室与润滑油室之间的隔离腔室。 破坏油膜,造成烧瓦事故;同时,油中含水使油质 当腔室内的水积聚较多时,就会沿转子表面流动, 酸性增大,加剧了对金属的腐蚀 ,威胁机组的安全 越过挡油环,进入轴承箱。 运行。 给水泵低转速运行或者跳闸时,给水泵轴上反 向螺旋槽的输送能力降低或者消失,进入密封水回 2 油中带水原因分析 水室的水量增大,为了维持差压,密封水调节阀会 通过对汽动给水泵及其润滑油系统的分析,发 自动开大使密封水进水量增加,密封水回水至凝汽 现润滑油中的水分主要来 自3个方面。 器无法满足排水需要,此时必须及时打开密封水至 2.1 机组轴封的影响

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