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、氮肥 第38卷 第 l2期 20l0年12月
GC型 1500mm氨合成塔的应用
张振华
(山东兖矿鲁南化肥厂 滕州277527)
量不足时调节人塔主线气体温度。
0 前言
2 催化剂装填及还原
山东兖矿鲁南化肥厂合成氨分厂在 2002年
的 “120kt/a合成氨扩产改造”工程中,氨合成塔 GC型 1500mm合成塔装填湖北双雄催化
采用南京国昌公司设计的GC型41500mm一轴 剂有限公司生产的A202型4种粒度范围的催化
三径氨合成塔。经多年实际运行表明:节能效果 剂,共装填46.62t。催化剂还原采用分层还原
良好,而且产量大幅度提高,2004年至2009年连 法,即轴向层、第 1径向层、第2径向层和第3径
续5年超产。目前,合成氨总生产能力已达 140 向层逐层还原。此次还原共用时196h,最高水汽
kt/a,年超产 20kt。GC型 l500mm一轴三径 质量浓度 3.6g/m 。
氨合成工艺简要总结如下。 升温阶段用时8h,催化剂床层温度从常温升
至300oC,电炉 l500kW,升温速率 40oC/h,氨
1 工艺流程及主要特点
冷器温度控制在0~一5℃。
来 自净化工段的精制气经过氮氢气压缩机压 轴向层催化剂还原初期,催化剂温度 300~
缩后,与循环压缩机的循环气在滤油器混合后进 445oC,压力控制在6.0MPa,此时已明显出水,应
入冷凝塔。出冷凝塔的气体一部分作为合成塔塔 尽量加大空速 ,使水汽质量浓度控制在 2g/m 以
壁保护气 (占总循环量的28.O%,体积分数,下 下,径向层催化剂温度控制在300℃以下;还原主
同)进入塔 内,出塔后的气体一部分作为第 3冷 期催化剂温度445~480oC,此阶段为主出水期,
激气(占总循环量9.0%)进入合成塔 内,与第2 水汽质量浓度控制在2.5g/m 以下,提压速率控
径向催化剂层出来的气体混合,调节第 3径向催 制在0.1~0.3MPa/h。遵循 “提温不提压,提压
化剂层人 口气体温度;其余部分与来 自冷凝塔的 不提温”的原则,用提高循环氢含量的方法缩小
另一部分气体混合后进入气气换热器,与废热锅 轴向层温差,使其温差 10℃。还原主期结束
炉出口来的气体进行热交换,从气气换热器出来 后,用塔顶副线阀控制,使轴向层催化剂恒温在
后分4路进入合成塔 内:第 1路为主线气体(占总 475oC,待径向层催化剂还原主期的结束,共同进
循环量57.0%),从塔下进入合成塔 内,在塔下换 入还原末期。
热器中与出塔气体换热后,经中心管进入轴向催 当轴向层催化剂进入还原主期 450oC恒温
化剂床层;第 2路为塔顶副线 (占总循环量 时,开始进行径向层催化剂还原。第 1径向层催
8.5%),从塔顶进入塔内,与主线气体混合,以调 化剂在还原初期压力控制在6.0MPa,还原主期
节轴向催化剂层人 口气体温度;第 3路为第 1冷 压力控制在7.0MPa,水汽质量浓度在 2.0g/m
激气 (占总循环量 13
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