干气和氢气资源优化利用.pdfVIP

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  • 2017-09-13 发布于北京
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■ManagementPractice 差 ,使转化炉炉膛温度更均匀 ,充分发挥每根炉管 时及 时调整加氢反应器人 E1温度 ,严格控制在 催化剂性能等”措施 ,按65%即4500m /h以下掺 282~294℃之 间,通过控制加氢精‘制 的反应深 入焦化净化干气后 ,降低加氢反应器入 口温度 度,减少装置的氢气消耗和干气产量 。 310oC以下 ,配氢比控制在4%~6%左右 ,加氢反 2.5 焦化装置操作优化,降低干气负荷 应器的催化剂床层热点温度不会超过400cC,氧化 2011年 ,焦化装置主要优化措施为 :减少焦炭 锌脱硫反应器 出口硫质量含量 0.2×10~。降低预 塔的吹汽 、放空时间,降低气柜进气负荷 ,将焦炭 转化反应器人 口温度保证了预转化气出口乙烷含量 塔的大吹汽蒸汽用量严格控制在 5t/h以内,吹汽时 0.3%;增大水碳 比至3.5以上 ,适 当降低转化炉 间 由原来的3h缩短至2.5h;调整适 当的液气 比, 入 口温度 ,提高转化炉炉膛温度保证了转化炉出口 由2010年 的4.06:1调整为2011年的4.15:1;适 转化气的质量 ;同时吸附时间根据产品氢纯度适 当 当增加了补充吸收剂

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