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中国精细化工协会第五届水处理化学品行业年会论文集 2009年7月
氨基磺酸在热电厂凝汽器铜管
化学清洗中的应用
房金祥
(仪征化纤股份有限公司热电厂,江苏仪征211900)
[摘要]仪化热电厂针对凝汽器铜管腐蚀结垢严重、凝汽器端差大的情况,采用腐蚀性小、
安全性高的氨基磺酸进行化学清洗,同时进行硫酸亚铁一次性成膜保护,通过科学配方和严格过
程控制,清洗达到了除垢完全、腐蚀量小、成膜均匀致密的效果,经济效益显著,值得借鉴。
【关键词]氨基磺酸;凝汽器:铜管;化学清洗
1凝汽器铜管系统概况
仪化热电厂撑1~4汽轮机凝汽器系上海电站辅机厂制造的N.3000.II型对分双流程表面
式鼓泡真空除氧冷却器。2003年分别对各台凝汽器铜管进行了酸洗除垢成膜,当时除垢效果
明显,但每台凝汽器铜管都不同程度地发生了泄漏,特别是#2、4凝汽器泄漏铜管较多,甚
至无法采用堵管的方式封闭(堵管多,热交换面积会明显下降),造成在以后的运行过程中
凝结水水质经常超标,不得不采用往循环水中添加锯木屑方式堵漏。酸洗后,循环水只采用
高磷配方的阻垢缓蚀处理和二氧化氯杀菌处理,且加药有时不正常,循环水浓缩倍率长期维
持在3以上。经过三年运行,循环水系统藻类滋生严重、腐蚀速率超标、浊度高达20NTU,
凝汽器端差达8.5℃、真空度下降。抽铜管检查发现水垢和泥垢较多,垢厚达0.6ram,垢量
达8009/m2,垢下存有腐蚀坑,铜管保护膜较薄且脱落较多。铜管严重结垢和腐蚀已直接导
致凝汽器传热性能恶化,影响到凝汽器的工作效果,影响到机组的安全运行,影响到机组正
常发电负荷及经济效益,影响到热电厂的“迎峰度夏”。
如果4台凝汽器铜管全部更新,费用将高达400多万元,而采用化学清洗除垢方法,费
用较低,但鉴于上次酸洗造成的铜管泄漏及三年的实际运行状况,酸洗时一旦控制不当,就
会造成铜管的大面积泄漏,后果将会很严重,所以酸洗的风险很大。
2化学清洗方案的确定
的氨基磺酸酸洗法除垢,酸洗液中添加缓蚀剂,酸洗后进行硫酸亚铁一次成膜保护,对酸洗
干净的铜管表面进行保护处理,以形成良好的水合氧化铁膜,从而有效地解决铜管的多种腐
蚀问题。清洗废液排入冲灰水系统,避免清洗废液对环境造成污染,还可充分利用废液残余
·llO·
青海西宁 中国精细化工协会第五届水处理化学品行业年会论文集
的酸性对冲灰系统进行除垢。
表1凝汽器结构及参数表
序号 结构及参数 规格
l 锡铜管(4842根) HSn70—1As,中25×l×7170
2 镍铜管(600根) B10.中25xlx7170
3 水容积 32.36m3
4 冷却面积 3000rn2
5 冷却水量 9000价l
6 水阻 !∞.05Ⅳ口a
7 水室最大允许工作压力 0.2M衅a
1.10×10‘2。易溶于水,溶于水后电离成中等强度的强酸。在常温下,只要保持干燥,不与水
接触,固体的氨基磺酸不吸湿,比较稳定,不挥发、无味无臭,对人体毒性小,贮存、运输
方便,容易配制‘¨。
表250℃时酸洗除垢腐蚀试验表(消泡剂适量)
酸洗 酸浓度 缓蚀剂 pH 腐蚀 铜管垢
类
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