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全国火电 100-200MW 级机组技术协作会 2008 年年会论文集 锅炉
气垫带式输送机的创新改造
李敬超 武 玲
(河南焦作电厂)
提要:本文根据生产实际,对传统气垫带式输送机的缺点进行了剖析,分析了气垫输送机在电力系
统推广应用的关键技术问题,可贵的是提出了切实可行的解决办法,并根据应用实例进行说明,图
文并茂,具有较高的推广应用价值。
关键词:弧型面板;牵引力;气膜;通风面积;空气动力学;输送效率
气垫式皮带输送机是以气垫支承
代替托辊支承的一种新型的物料输送
设备,它具有能耗低、输送效率高、
运行平稳、维修费用低、能够满载启
动、易于密封等优点,因而被广泛用
于煤炭、冶金、化工、粮食、水泥、
食品、水电等行业输送各种块状、粒
状等散装物料及成件物品。由于电力
系统主要用于输送煤,普称气垫式输
煤皮带机。
在上世纪九十年代,气垫带式输
送机在我省各发电厂得到广泛应用,
然而由于露天放置的煤潮湿粘度大,
不仅容易造成气孔堵塞,而且弧形面
板容易锈蚀,漏风量大,造成皮带电机负荷加大,甚至不能正常运行,以至于许多单位不得不忍痛
割爱,拆掉气垫带式输送机重新安装托辊皮带机,造成资源配置的极大浪费。焦作电厂作为较早使
用气垫带式输送机的单位之一,毫不例外也存在着这些问题。由于气垫皮带机具有托辊皮带机不可
比拟的优势,我们决定扬长避短,通过改进来改善第一代气垫皮带机的不足。我们根据气垫带式皮
带机的工作原理,结合实际应用发生的问题,进行了相关方面的改造,较好的解决了生产实际中出
现的问题。
1 气垫带式输送机的工作原理图及特性
工作原理:气垫带式输送机的工作原理是:来自鼓风机(1)的压力空气进入气室(2 ),经过
气箱面板(5 )上的气孔进入面板与输送带(3 )(连同物料)之间。安装在承载带(3 )下方分布在弧
型盘槽面上的小孔中吹出的压缩空气,使承载带(3 )与弧型盘槽(4 )之间形成了一层很薄的气膜
(即气垫),浮托着承载带(4 )及其带面上的物料(4 ),替代了传统的托辊支承传送带。使原托
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全国火电 100-200MW 级机组技术协作会 2008 年年会论文集 锅炉
辊与承载带之间的滚动摩擦变为弧型盘槽与承载带之间的流体摩擦,大大降低了运行阻力,同时还
避免了托辊带式输送机承载带波浪式前进的缺点,拖动功率大为减少,节能效果显著,运行十分平
稳可靠。
2 改造实施措施及方法
2.1 气室面板改造
由于传统皮带机气室弧形面板采用材料是普通的 Q235 钢板,容易锈蚀,并且摩擦系数比较
高,使用寿命较短。我们经过对比参照,将面板材料改为 Cr18Ni9 不锈钢板。
改进后的面板虽然成本上有所提高,但是不锈钢的优越性能是普通钢板所无法比拟的,它不仅
耐腐蚀、耐摩擦,而且质地光滑,强度高,使气室的整体性能得到显著提升,不仅使用寿命比一般
材质提高 3 倍以上,而且大大减少了皮带牵引力和运行阻力,在输送量和工艺条件相同的情况下,
功率消耗比普通气垫输送机节约 20 %,输送量增大 15%,这也在一定程度上弥补了材料性能提高带
来的投入成本增加。
2.2 改变通风孔结构形状
一代气垫皮带机通常采用的通风孔结构形状为直筒
式(如图 2 ),这虽然在加工制造工艺上比较简单,但在
现场实际使用过程中,由于皮带机运行环境比较恶劣,煤
粉粘度较大时,冲洗抛洒产生的煤粉颗粒容易造成通风孔
堵塞,减少有效通风面积,破坏托带气膜的形成,使电机
拖动功率显著增加,甚至造成皮带打滑和皮带撕裂等恶性
事故发生。
我们通过仔细研究,结合气膜产生原理,对通风
孔形状进行了大胆改进,将通风孔的直筒形改为倒锥
形(如图 3 )。
通过通风孔的结构改进,气流更加通畅,通风效
率大大提高,另外由于采用倒锥形结构,有效减少了
煤粉等尘粒在通风孔的滞留时间,进入通风孔的部分
粉粒也能很快地落进气室底部,最后由排污孔集中排
出。即使有部分通风孔口部被粉粒封住,
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