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目 录
第一节 工程回顾 2
1.工程概况 2
2.施工方案、方法 2
3.施工情况 2
4.主要建筑材料 3
第二节 施工中出现的问题及改进措施 4
1. 预制空心板底板超厚,顶板厚度不足 5
2. 空心板底混凝土不密实,出现渗水、漏水现象 5
3. 预制空心板高度控制不严,超过设计高度 5
4. 空心预制板顶板横向或底板纵向出现裂纹 5
5. 底座平面不平整,板两端安设支座的位置高度不一致,使板产生扭曲力 5
第三节 质量通病预防 6
1. 麻面 6
2. 蜂窝 7
3. 孔洞、狗洞 8
4. “烂边”和“烂根” 8
5. ?层印 9
6. 错台、跑模 10
7. 切角 11
8. 收缩裂缝 11
9. 斑点 12
第一节 工程回顾
1.工程概况
厦成高速公路A1合同段预制场主要用于龙江村大桥、汀洋1号桥、汀洋2号桥,其中30米T梁217片,16米空心板208片。
2.施工方案、方法
空心板梁预制采用16m定型钢模进行预制,混凝土拌和采用两台HZS90型搅拌机拌和,全自动计量。拌和后的混和料由混凝土罐车运至施工现场,龙门吊或汽车吊吊送入模,附着式高频振动器配合插入式振动棒振捣。
空心板梁梁施工流程:预制场建设→空心板梁底板及腹板钢筋安装→波纹管安装→模板安装→浇筑混凝土→待安装芯模→浇筑混凝土→养护→预应力张拉→压浆→封锚→移梁。
空心板梁预制施工工艺流程如图1。
3.施工情况
2011年10月1日20:51开始进行汀洋2#桥5-6#空心板梁浇筑,至2011年10月1日23:50浇筑完成,共浇筑3小时1分,设计混凝土28.78m3,实际浇筑29 m3,施工过程连续浇筑,未出现异常情况。
2011年10月2日上午拆模后,马蹄上口斜面气泡较多,翼板局部颜色不一致,端头局部掉角;经检测,肋板钢筋保护层测144点,合格79点,一侧偏大,合格率偏低;翼缘板钢筋上口保护层普遍偏小。
图1 T梁预制施工工艺
4.主要建筑材料
(1)混凝土
C50混凝土、混凝土配合比报告编号:A1-P-012,坍落度:140-180mm。每方混凝土材料用量:水泥:428Kg、砂:666kg、碎石1041kg、水:173kg、粉煤灰:53kg、减水剂:6.25kg。理论比(水泥:砂:碎石:水:粉煤灰:减水剂=1:1.56:2.44:0.40:0.12:0.015)。
所用的原材料为:水泥:福建省永定闽福建材有限公司、闽福牌P.O52.5。砂:九龙江华安砂场、河砂(中砂)。碎石:灯火寨碎石场、掺配碎石(4.75-13.2、13.2-19)mm。拌合用水:饮用水。减水剂:山西黄腾化工有限公司、HT-HPC缓凝型高性能减水剂。粉煤灰:漳州市益材粉煤灰有限公司、F类Ⅰ级。
(2)钢筋
热轧带肋钢筋:规格:φ25mm、φ28mm、φ12mm、φ10mm、牌号:HRB335E、厂家:厦门众达钢铁有限公司、经自检、检测结果合格。
(3)预应力张拉设备
预应力混凝土钢绞线:规格:φ15.20mm、厂家:湖南湘辉金属制品有限公司、由福州建通工程试验检测有限公司试验检测、检测结果合格。
工作锚:规格:YJM15-4~YJM15-11、厂家:衡阳市新德力预应力有限公司、由福州建通工程试验检测有限公司试验检测、检测结果合格。
工作夹片:厂家:衡阳市新德力预应力有限公司、由福州建通工程试验检测有限公司试验检测、检测结果合格。
预应力砼用金属波纹管:规格:φ90×25mm、φ87mm。厂家: 自制,由福州建通工程试验检测有限公司试验检测、检测结果合格。
第二节 施工中出现的问题及改进措施
1. 翼板钢筋上口保护层偏小
[原因分析]:翼板钢筋设计层间距97mm,钢筋采用数控弯曲中心加工,最小加工尺寸为105mm,层间距偏大;梳形板安装时有偏差,造成下口保护层偏大,普遍为35mm。
[改进措施]:钢筋加工采用数控弯曲中心加工后,再采用人工对层间距进行调整,使钢筋层间距达到97mm;翼板钢筋安装时采用纵向通长槽钢锁位,使钢筋不上浮,确保保护层合格。
2. 肋板钢筋保护层一侧偏大,合格率偏低
[原因分析]:台座宽度为50cm,贴止浆条后台座宽度增大,偏大4mm左右;肋板钢筋安装时随意性强,层间距控制有偏差。
[改进措施]:根据实际情况,适当调整肋板钢筋层间距,安装时采用定位架,增加保护层垫块,做到精细操作。
3. 翼板边缘不直顺
[原因分析]:梳形板变形,安装不直顺。
[改进措施]:梳形板位置精确定位,有变形的板,经整改合格后方能使用。
4. 翼板局部颜色不一致
[原因分析]:模板打磨刷油后,暴露时间过长,经淋雨后生锈。
[改进措施]:模板打磨干净,涂油均匀,使用前再检查修整一次;制作移动遮雨棚,确保安装好的钢筋及模板不淋雨,精心组织合理安排各道工序施工,形成流水线作业,缩短各
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