钱家营矿选煤厂改选动力煤的实践20142481441841.docVIP

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钱家营矿选煤厂改选动力煤的实践 摘要 钱家营矿选煤厂是由波兰设计、引进的大型炼焦煤选煤厂。根据钱家营矿的煤质情况,对选煤厂进行适当的技术改造,洗选动力煤,在技术、经济上是合理的,是适应市场经济的需要。文章介绍了该厂技术改造情况及达到的效果。 关键词 工艺流程 技术改造 动力煤 发热量 1 前 言   钱家营矿选煤厂是由波兰设计、引进的大型炼焦煤选煤厂。采用块煤重介立轮分选、末煤重介旋流器分选、煤泥浮选的联合工艺流程,设计能力400万t/a。1989年11月17日投产,1993年10月1日因市场和经济的原因停产。停产以后,钱家营矿直接把原煤作为动力煤销售,原煤发热量在19.65MJ/kg左右。随着市场经济的发展,用户对动力用煤质量要求越来越高。目前市场上发热量在20.91MJ/kg以上的动力煤较受欢迎。钱家营矿的原煤如果不进行加工,则无法满足市场需要,因此提出对选煤厂进行技术改造,洗选优质动力煤这一课题。 2 洗选工艺流程 2.1 煤质资料分析和洗选方案的确定   根据钱家营矿近几年的生产状况,经过分析、预测,钱家营矿原煤筛分资料见表1。 表1 原煤筛分综合表 粒级(mm) 产品名称 产率(%) 灰分(%) 100~50 煤 1.6 18.03 矸石 4.63 81.26 小计 6.23 65.02 50~25 煤 1.98 19.63 矸石 3.54 79.40 小计 5.52 57.96 100~25 煤 3.58 18.91 矸石 8.17 80.45 小计 11.75 61.70 -25 小计 88.25 30.70 合 计 原煤 100 34.34   从表1可看出,原煤采用25mm分级,-25mm粒级灰分为30.7%,其发热量20.02MJ/kg,如果同时掺入洗块煤则可生产出优质洗混煤,其灰分可达30.24%,发热量可达21.19MJ/kg。由此确定原煤采用25mm分级,块原煤入选排矸的洗选方案。 2.2 改造前工艺流程(图1)   入选原煤首先进行湿法筛分,分级粒度为13mm,大于13mm粒度级的原煤入重介立轮分选机分选,小于13mm粒度级的原煤经过脱泥后,入重介旋流器分选,分别选出精煤、中煤、矸石。全部煤泥水集中于角锥池,分级后直接浮选,浮选精煤、中煤,分别过滤脱水,过滤精煤还通过滚筒干燥机单独火力干燥,二次脱水后掺入洗精煤;浮选尾煤经浓缩机浓缩后入压滤脱水,滤饼可掺入矸石废弃或单独存放,实现煤泥厂内回收,洗水闭路循环。 图1 钱家营矿选煤厂原设计工艺流程图 2.3 改造后工艺流程(图2) 图2 钱家营矿选煤厂改造后工艺流程图   入选原煤改用干法筛分,分级粒度为25mm,小于25mm粒度级的原煤直接外运,大于25mm粒度级原煤入立轮分选机分选,选出的块煤掺入小于25mm粒度级的原煤中配成优质洗混煤,也可单独销售。洗选过程中的煤泥水集中到角锥池,然后通过旋流器浓缩,其底流用振动筛回收粗煤泥并掺入洗混煤中,其溢流入浓缩机,浓缩机底流排入沉淀池或入压滤机回收煤泥,实现煤泥厂内回收,洗水闭路循环。 3 技术改造工程内容   本次技术改造的原则是最大限度地利用现有工艺系统,按洗选动力煤的工艺技术要求,对原选煤系统进行适当的改造,达到洗选优质动力煤的目的。 3.1 入选原煤等厚分级筛的改造   原设计入选原煤分级采用2台分级粒度为13mm的振动筛串联,以实现等厚筛分,并采用湿法筛分。改选动力煤要求分级粒度为25mm,并用干法筛分。为了提高筛分效率,减少筛上物中的煤泥量,我们与煤科总院唐山分院合作,根据原煤质量,结合我厂振动筛的结构,设计了琴弦筛板,满足了工艺要求。 3.2 立轮分选工艺的改造   原设计入选原煤分级后的筛上物入三产品立轮分选机分选,首先在一段选出精煤,重产物入二段分选,选出中煤,并排出矸石。   改造后筛上物入三产品立轮分选机一段脱泥,然后给入二段分选排矸。选块煤可入原来的块中煤运输系统,装入块中煤仓,选矸运到矸石仓。这样原来的三产品立轮分选机同时可起两个作用:一是脱泥作用,二是分选作用。 3.3 煤泥水系统的改造   原设计全部煤泥水入角锥池(角锥池分两段)一段,一段底流返回末原煤脱泥筛,溢流入角锥池二段,然后去直接浮选。浮选尾煤先用旋流器浓缩,底流去振动筛回收粗煤泥掺入末中煤,溢流和筛下水排入浓缩机,经浓缩后去压滤回收尾煤。   改造后全部煤泥水同样入角锥池一段,将角锥池一段排料泵上料管改到尾矿浓缩旋流器,旋流器底流通过振动筛回收粗煤泥,筛下水管返回角锥池,只有旋流器溢流入浓缩机,经浓缩后去沉淀池或压滤机回收细煤泥。 3.4 部分溜槽的改造   原设计入选原煤分级筛筛下末煤进入末煤分选系统,现将筛下溜槽改造,将筛下-25mm粒级煤直接给到原精煤胶带输

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