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吴晓秋.实施计算机网络监控提高轮胎硫化生产工艺水平 135
实施计算机网络监控提高轮胎硫化生产工艺水平
吴晓秋
(贵州前进橡胶有限公司,贵州贵阳 550008)
擅薹:原实心轮胎生产线硫化时间由工艺人员现场设定,温度监视由人工采用红外测温器进行逐台逐层循环检测
记录。费人费时.由于时间温度完全靠人控制.不确定因素太多.导致产品质量波动较大。针对这些问题·进行计算机
网络监控系统改造.改造后。硫化工艺控制水平大大提升,琉化温度误差由士5℃减小到士2℃,外温达标率由70.3%
提高到99:7%。
关■词:硫化;监控;触摸屏I通讯;计算机l实时记录I不和格点l过程控制
我公司生产的实心轮胎通过不断的市场开 (2)计算机网络连接
发、产品升级、设备改造,产品规格从起初的几十 安装485通讯模块、网线,计算机、亚控组态
种、发展到现在的l400多种,公司年产能达到30和DCS系统;
万条,产品40%出口欧美。60%为国内前10名工 (3)编制控制程序
业车辆和叉车厂配套及为部分维修市场供货。同 编制控制程序可实现硫化过程实时记录、历
时,生产用硫化机发展到45台186个工位。随着史记录、合格率统计、产量统计,产品合格率统计
市场竞争的加剧和对产品质量要求的提高,2009 以及实时不合格点和不合格产品·通过大屏每5
年公司提出“精心细作、打造精品实心轮胎”、实现 min刷新显示,实现硫化过程控制。
5年内将我公司实心轮胎做到国内最强的发展目
标。打造精品实心轮胎,硫化工艺控制水平是关 l 系统结构与功能
键。为此,通过现场跟踪调查,发现生产工艺主要 1.1 系统结构
存在如下问题。 计算机网络监控系统采用MT606触摸屏、
PLC、RS485通讯模块、工业控制计算
(1)硫化时间由硫化机上的时间继电器设定, 三菱FX2N
更换规格后,存在时间未更改或设定错误,超时无 机、亚控组态王软软件及网线组成,结构如图l
法记录, 所示。
(2)硫化温度由人工测量、误差较大,45台硫
化机测量一次需1h,出现温度不合格点时易漏采; 画.台
(3)硫化温度误差为士5℃,大于士2℃的工
艺要求l
为彻底解决目前存在的问题,只有实现硫化
车间生产过程的全面实时监控,才能提高实心轮
胎硫化工艺水平。经研究决定对在用硫化机实施 早早早早…呼圃
硫化过程计算机网络监控系统改造。改造分为以 圆圈町硐嘲 圆
下3个部分。 圈l计算机网络监控系统结构
(1)单机改造 (1)单台硫化机的触摸屏MT606。通过数据
为实现单机与计算机网络通信。将按钮、继电 线与PLC连接,用于轮胎编码输入,硫化机工作
器及压力开关的逻辑控制柜改造为触摸屏和 状态显示、硫化时间显示、温度压力显示及温度压
PLC的模数量变送柜。 力曲线。
镕16w十日轮∞技术日l性*A集
图2所示为蛀模屏控删功能界而.阿3所m;
c,妊有
为触摸屏r作界面.通i=上人机交换和Pl
故障渗断与报警,自动牲制、数据通讯等功能,能
独立完成埘硫化过稃的测醋与控制。
目5 12●啦☆£*Ⅲ
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