50AY双级离心泵轴断裂分析及改进.pdfVIP

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50AY双级离心泵轴 改进立磨磨辊测温热电阻 断裂分析及改进 刘培雄 阮黎明 黄东生 (甘肃金昌水泥集团有限责任公司 甘肃金昌) (中国石油大学山东石大科技集团 山东东营) 1.问题 1.问题 MLS3626型生料立磨,采用WZPK一335P/T100型铠装热电 50AY型双级离心泵,运行中多次发生断轴事故。为此,对泵 阻,长度 5m,直接插入磨辊中心轴承内1m进行磨辊测温,热电 轴进行改进。从断轴断面分析,属疲劳断裂,断口有明显的塑性 阻端子引出线由电缆通过磨壁测温孔引出。受磨辊上下移动及磨 变形,颜色灰暗,可以看到明显的扭曲麻花状。泵轴的断裂80% 内负压和物料的双重磨损影响,设备极易出现热电阻开路、短路和 发生在应力集中区,一是一级叶轮轴肩处 ,另一是二级叶轮锁紧 温度波动等故障,导致立磨温度连锁跳停。参考2009年 水《泥》杂 螺母处。轴肩过渡处的轴径由44mm变为32mm,叶轮处直径 志第9期 对《立磨辊测温热电阻的改造》一文进行改进,取得一定 由32mm变为22mm。叶轮螺母处直径 16mm。通过化验分析 效果,但使用2月左右,问题复现,严重影响生料立磨正常运行。 泵轴材料,牌号属40Cr范围,而Cr含量远远低于国家标准 ,材 2.改进 料不合格。 采用 AFP氟塑料绝缘及护套铜丝屏蔽高温电缆替代原装 2.改进措施 普通电缆,以适应磨内约 150℃的温度。分别在 3个磨辊热电 将泵轴材料升级,原泵轴材料为40Cr,疲劳强度为 176 阻安装处和磨内负压上风处制作防风扫隔离板,将进入磨辊的 MPa。屈服极限230MPa。将泵轴材料升级为35CrMo,调质处 线缆用软管穿入,既防止风扫,又防止磨内物料的冲刷。先用电 理,增强材料的抗疲劳强度,其抗疲劳强度为470MPa。 缆可靠接入热电阻接线盒接线柱处,然后使用环氧树脂将接线 改进泵轴的变径过渡方式,将叶轮段轴径由22mm,改进 盒浇灌密封,防止磨辊移动导致接线柱处接线接触不良或折断。 为26mm,同时一、二级叶轮、级间轴套及叶轮锁母 (直径改为 3.效果 18mm)做相应改变,防止应力集中导致的泵轴断裂。 改进后磨内线缆利用率有效延长,提高了磨辊温度检测的 3.效果 可靠性,1年内未出现因磨辊温度连锁跳停主机事故。检修时只 改进后的泵轴,使用中未再发生断轴事故,装置工艺操作稳 需检查防风扫隔离板即可,极大降低使用成本及检修难度,确保 定性和可靠性提高。同时维修工作量大幅降低。 立磨安全稳定运行。 (编辑 利 文] [编辑 凌 瑞] 仅影响气量,而且会影响到功率以及气阀阀片和弹簧的寿命。同 油压表管堵塞使压力表指示不准,疏通油压表管或更换油压表; 时,也会影响到气体压力和温度的变化,所以,弹簧必须选择正 吸油管堵塞,及时清洗疏通。 确。 (2)油表无压力。进油管破裂漏油,更换油管。油管内漏入空 2.压力不正常及消除方法 气,在油管内加满油排出空气。 (1)某级压力升高。后一级的吸、排气阀同时漏气,必然增大 (3)油泵内部零件有磨损 ,影响油泵压力不足或无压力 ,应 前一级的排气压力,这种情况要检修后一级的吸、排气阀。

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