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冲天炉的技术改造和生产实践.pdf

冲天炉的技术改造和生产实践 林 彬 (中共青 岛市委党校 现代科技教研部 ,山东 青 岛 266071) 摘 要 :根据生产的实际情况 ,对 5t/h冲天炉型及结构参数进行改进 ,解决 了存在 的突出问题 ,取得 了优 良的使用效果 。 关键词 :冲天炉熔炼 ;节能技术;技术改造 中图分类号 :TG 161 文献标志码 :A TechniqueImprovementandProductionPracticeontheCupola LIN Bi“ (ResearchCenterofModernScienceandTechnology,QingdaoPartySchoolofCPC,Qingdao266071,China) Abstract:Inthispaper,thestructureandstructuralparametersofthe5t/hcupolawereimprovedbasedontheproduc— tionpractice.Asaresulttheaccumulationproblemsweresolved,andexcellentresultwasobtained. Keywords:Cupolasmelting,Energysavingtechnique,Techniqueimprovement 目前 ,铸铁的熔炼多数采用冲天炉,生产中普遍 1 优化炉型和结构参数 存在的问题是铁水温度低 、能耗高,化学成分波动 大,铸造缺陷多等等 。因此 ,寻求高效节能环保先进 1.1 曲线炉膛 的冲天炉熔炼技术 ,对铸造业的发展具有十分重要 采用 曲线炉膛可使风 口区炉径缩小 ,提高供风 的实用价值 。我们在对山东某电力金具股份公司 2 强度 ,强化炉子中心燃烧 ,从而提高 了炉子中心的温 座 5t/h冷风冲天炉的技术改造后 ,取得了高温、节 度 ,增大了铁水 的过热倾向。同时 ,随着 曲线炉膛风 焦、增效的使用效果 。 口区的截面积减小 ,使风 口分布密度相对增加 ,不仅 原冲天炉结构和熔炼情况为原直筒型炉炉膛直 削弱了炉壁效应 ,而且增大进风对风 口区炉衬 的冷 径 49001Tim,离 心风机 Q一85m。/min,风 口排距 却作用 ,减少风 口区炉衬的侵蚀 ,这也有利于维持底 650mm,风 口比 7z。一4.0,层铁焦 比k一6.5。使用 焦高度、稳定炉况 、减少铁水化学成分的波动。 山西柳林冶金焦,固定碳 (质量分数)83 ~84 ,采 炉膛由原直筒型改为灯罩型 ,风 口区炉径 668o 用快速电热偶测温 。熔炼初期 ,包 内铁水温度 T为 mm,熔化带炉径 ~860mm,底焦 由原来 800kg降为 1380~ 1420℃,正常熔炼温度 时 丁为 1420~1 530kg,可 以节焦 3O%左右。另外 ,炉衬采用氧化铝 460℃。公司主要生产质量 3kg以下 KT350—10 陶瓷粉和耐火粘土混制代替红硅石粉与焦宝石材料。 薄壁 (5~10mm)电力金具小件 ,要求较高的浇注温 1.2 小风 口 度。为此每火都会在熔炼初期泼掉 1.5t左右 的铁 采用小风 口可增加进风速度,加速焦炭的燃烧 ; 水才开始浇注 。熔炼采用满风操作 ,铁水 的化学成 缩小风 口,空气动能增加,使空气向炉子 中心扩散的 分波动较大 ,铸坯废品率在 8.5 以上 。 穿透能力加大 ,改善炉膛中心处的燃烧条件,削弱炉 按照公司要求 ,根据多年实践融合 ,借冲天炉大 壁效应 ,还可改善炉气和温度 的分布,减少炉衬 的侵 修之机进行技术改造 。 蚀,有利于底焦高度的稳定;

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