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窑尾漏料的处理措施.pdf
一 44一 渤 T 2009.No.4
窑尾漏料的处理措施
卢润合 ,李 国权
(1.广西理工职业技术学校 ,广西 南宁 530031;2.广西南宁市水泥厂,广西 南宁 530028)
中图分类号:TQ172.622.26 文献标识码:B 文章编号:1002—9877(2009)04—0044—01
某厂600t/d回转窑 2008年一直断续 出现窑尾密 2 解决漏料的措施
封处冒灰现象,4月起漏灰量增加 ,严重影响正常生 1)首先将有缺 口的环形缩 口表层浇注料打掉,露
产和污染环境。6月份检修后 ,问题仍未解决,投料未 出扒钉后稍加高焊牢 ,制模后连续打浇注料 ,坡顶尽
达到40t/h时依然漏料。 量靠外以减少生料外漏量。将加长焊接的托板割掉 ,
7月停窑检修时,通过入窑尾观察 ,发现窑尾下 以免缩 口坡顶加高后发生碰刮现象。
料舌板 (溜槽)落料 口太低 ,约 250mm;检查扬料轮 2)为使物料抛落点在缩 口内斜坡上 ,将溜槽下部
勺,整圈完好 ;人料处 的浇注料缩 口有近似对称的两 约400-500mm凹凸不平的面层浇注料打掉 ,露出旧
处缺 口,浇注料已被碰刮掉 (窑尾变形,溜槽的耐热钢 扒钉后加长焊固,加模板后灌浇注料。改造前下料溜
托板距离缩 口斜坡顶部 40~60ram,窑运转时易发生 槽是直的,底部距缩 口顶部约 250ram,改造后为有一
刮碰现象)。 弧形缓冲段 ,使物料在通过弧形时往前落入窑内斜坡
l 漏料原因 上 ,溜槽伸人窑内约 lOOmm,底部距缩 口顶部450mm
1)窑尾扬料轮勺只是在有少量漏料时,起到捞起 左右 (见图 1),避免向窑尾返料 。由于烟室下料管 口
漏料的作用 ,返料多时轮勺是无法掏净漏料的。因此 , 到窑尾舌板 的落差大 ,正常情况下物料呈半悬浮状
解决漏料问题的关键是使烟室下部溜槽上的物料顺 态 ,下冲力大,下部--+段缓冲面不会引起积料。在灌
利并大部分跨越缩 口斜坡顶部进入窑内,随窑的转动 浇注料时 ,表面要平整光滑 ,减少料流阻力。
而向前翻滚运动。浇注料缩 口的作用是限制返料漏 窑
出,因此 ,缩 口的斜度和坡顶的位置要适 当。斜度大 ,
坡顶高 (即缩 口直径小),限制返料作用大 ,但与溜槽
托板底面间距小 ,浇注料缩 口易被碰刮造成崩缺漏
料 ;缩 口直径大,坡度小 ,限制返料作用小。缩 口上有
对称的两个缺 口(宽约 250-300mm),可能是刮碰造
成的,一部分落料从缺口漏出。 图 1 窑尾下料示意
2)物料入窑的落点位置要适当。由于溜槽溜角较 3 效果
大 ,因此物料冲力大 ,直冲落在缩 口的坡顶部位 ,一部 改进后 ,7-10月生产过程中未 出现过漏料现象,
分人窑,一部分就向后漏出。 投料量可达46t/h。 (编辑 顾志玲)
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煤粉积聚而 “板结”。 停除尘器 ,以防止停机后积灰积聚在滤袋和灰斗内,
3.2 改进工艺操作 产生煤粉堆积 自然爆炸的危险。除尘器下部 的煤粉输
1)根据实际情况 ,控制 出磨煤粉水分在 0.5% 送设
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