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I.\10{G721
⑧ 天串大兽
领 域: 机械工程
作者姓名: 郝力文
指导教师: 张世昌 教授
企业导师: 夸冬雪 高工
天津大学研究生院
摘要
目前盐场使用的塑苫系统不具备自动控制功能,存在以下两个突出问题:一
是两侧边球不能自动入轨,在塑苫时需人工导入轨道;二是由于浮卷轴和卷筒的
转动角速度恒定,导致塑料薄膜展放时产生塑性变形、回卷、甚至引起撕布现象。
针对以上问题,本文对新型塑苫控制系统进行研究与开发。
作者从机和电两方面入手进行研究。
在机械方面,设计并研制了一种新型边绳牵引式单轨柔性自动入轨器,入轨
器与池埝的柔性连接使入轨器能随浮卷轴上下浮动,并能根据塑料薄膜的松紧程
度自动调整入轨器的工作姿态,便于边球的自动入轨。新型入轨器增加的两条边
绳牵引边球,改善了头球受力状况,使边球在轨道中能够灵活自如地滑行。新型
入轨器解决了由于卡球而造成的“撕布”问题,且结构简单、加工容易、适于腐
蚀环境下工作。
在电气方面,本文通过对塑苫系统的受力变形分析、位移协调性研究、速度
同步的研究,提出了变柔度系统的协调控制策略,建立了电机频率的控制模型。
在此基础上,用PLC加变频器控制方案成功实现了对变柔度、变直径、速度变化
不确定系统的速度及位移的协调控制,最终达到系统塑料布的恒张紧度控制目标。
本文研究成果已在生产中获得实际应用。初步实践结果表明,本文设计是正
确的和可行的。与原有塑苫系统相比,新型塑苫系统不仅功能有了极大的提高,
而且系统实施成本明显降低,并有效地改善了工人劳动条件和保证了晒盐质量,
可望得到推广应用。
关键词:塑苫协调控制边球入轨器可编程控制器变频器
Abstract
Plasticfilmcovercontrol in at arenot
systems
appliedsaltpanspresent
controlledbecauseoftwo ofthemisthatthe
automatically prominentproblems:One
ballsofbotllsidesCallnotenterthetracks manualworkisneeded;
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outspreading.Focusingproblems above,the
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