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蜡油FCC装置改为完全再生工艺的技术分析.pdf

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蜡油FCC装置改为完全再生工艺的技术分析.pdf

蜡油FCC装置改为完全再生工艺的 技术分析 曹太吉,杨绍峰,田军 (中国石油化工股份有限公司洛阳分公司,河南省洛阳市471012) 摘要:中国石油化工股份有限公司洛阳分公司I套蜡油FCC装置设计加工能力I.4 Mt/a,采用单段常规再生 技术。2009年由于进料性质变轻,出现了再生器密相温度低,稀相温度超标、再生滑阀全开、滑阀差压低、再生烧焦 效果差、平衡剂碳含量居高不下等现象,给正常的生产操作带来了不便。为解决上述问题,2010年改成完全再生工 艺。针对再生器后部易发生尾燃和催化剂跑损问题,采取了提高主风量、加入c0助燃剂等措施。实施后,提高了 再生器烧焦效果,催化剂碳质量分数在0.05%左右,活性上升约7个单位,单耗降低,液化石油气和汽油收率增加。 2011年再生器内取热系统切除,原料以加氢蜡油为主,加工能力可达到1.6Mt/a。汽油收率达到50%左右,轻液收 率约90%,优化了产品分布,证实了完全再生工艺的适用性。 关键词:催化裂化催化剂 完全再生 常规再生 中国石油化工股份有限公司洛阳分公司I套 油气 蜡油FCC装置(简称I催化)原设计加工能力为 1.4MWa,2009年,原料主要为加氢蜡油、罐区 冷蜡、常压闪蒸塔底油的混合油,采用单段常规 再生技术。2010年,将再生方式改为完全再生, 可提升催化剂活性,降低催化剂单耗,提高产汽 蒸汽 能力和轻油收率,优化产品结构,增加经济效 益,方便反应.再生系统操作,有利于装置平稳 运行。 降温汽油 一回炼油 原料油 1装置概况 I催化为高低并列式提升管催化裂化装置, 预提升干气、蒸汽 由中石化洛阳工程有限公司设计。2008年大检 图1 反应一再生系统流程示意 修时将原提升管4组UOP的渣油进料喷嘴更换 Schematicof SS吣 m diagram y Fig.1 reaction·regeneratiol 为CCK型蜡油进料喷嘴。开工后,催化进料经过 表1 反应一再生系统操作参数 多次调整,为以减二线、减三线、闪蒸塔底油、罐区 Table1 of l SV吼叫 Operatingparametersreaction—regeneratiI 冷蜡油、加氢蜡油等为基础的多种组合进料形式, 再滑阀压力差/kPa ≥10 原料性质变化较大。当进料性质变轻时会出现再 再生器内各点温度/℃ ≤720 生器密相温度上不去,只能维持在630oC左右,而 w(再生催化剂碳),%

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