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锅炉深度增效技术在300MW机组锅炉上的应用.pdf

锅炉深度增效技术在300MW机组锅炉上的应用 王琳崔德明(北京中电联发科技有限公司,北京市,100022) 摘要:电站锅炉受热面结焦严重影响生产运行的安全性与经济性。大唐集团某热电厂300MW机组 锅炉结焦严重,出力明显下降,依赖投放除焦剂来稳定运行。通过锅炉深度增效节能技术的施工改造, 极大地减轻了结焦现象,改造后不需再投用除焦剂,锅炉运行状况良好。由于改善了着火燃烧条件,强 化了燃烧过程,使锅炉适应了燃煤变化,燃尽程度提高,恢复了出力,提高了锅炉热效率,保障了锅炉 的安全稳定运行,给电厂带来了可观的经济效益。锅炉深度增效技术具有普遍的适用性,对电力行业的 节能减排有重要意义。 关键词:结焦、水冷壁辐射特性,锅炉热效率;燃烧损失;涂料。 一、引言 近年来,电煤需求增长明显,受煤炭产能和运输方式的影响,价格大幅上涨。很多电厂通过掺配掺 烧,有效降低了燃料成本,但普遍带来了锅炉受热面结焦的问题,影响了运行的安全性。同时,正在推 广应用的低氮燃烧技术,也往往造成煤粉燃烧滞后,炉膛出口烟温升高,减温水量增大等问题,影响生 产的安全性和经济性。 锅炉结焦是个复杂的物理化学过程。燃烧过程使煤粉中所含的易熔或易气化的物质(多系碱金属化 合物)迅速挥发,呈气态进入烟气中,温度降低时重新凝结。或直接粘附在受烟气(火焰)冲刷的受热 面或炉墙上,成为结焦;或凝结在飞灰颗粒表面,成为熔融的碱化物膜,再粘附到受热面上。炉膛内的 高温使部分灰呈熔融或半熔融状态,具有较高黏结性,很容易粘附在受烟气(火焰)冲刷的受热面或炉 墙上,形成积灰结焦。因焦渣层热阻较高,其外表温度相应升高,黏性加大,更易粘附熔融或半熔融状 态的灰粒和未燃尽的焦炭,使结焦不断发展。 严重结焦会破坏锅炉的热力平衡,降低出力,引起过热器、再热汽壁温升高,减温水增大,排烟损 失增大,风机消耗电量增加,锅炉效率降低。由于结焦往往是不均匀的,对自然循环锅炉的水循环安全 性和强制循环锅炉的热偏差带来不利影响。甚至发生汽水管爆裂或掉焦没火,造成非计划停炉,影响电 网安全。 采用锅炉深度增效技术对锅炉进行技术改造,可极大减轻结焦、提高安全性,强化煤粉的燃烧、提 高燃尽程度,增强水冷壁辐射换热的能力、实现平衡换热,降低炉膛出口烟温,减少减温水量。增加锅 炉出力,提高锅炉热效率,使锅炉的煤种适应性大大增强。 ·274· 二、锅炉深度增效技术的机理 1.防结焦特性 防止结焦的原则是消除产生结焦的基本条件。锅炉深度增效技术是在水冷壁表面涂覆涂层,因材料 传热系数很低(仅为金属的三十分之一左右),使熔融的灰粒接触涂层表面时难以放热,不易凝固成焦; 同时该材料经纳米化加工而具有表面能小的特性,使得焦粒很难黏附,防止了水冷壁的沾污。即使有少 量结焦,也因材料表面能小,焦块较小时就会自行脱落,无法形成大块的结焦。涂层同时提高水冷壁的 吸热量,相应降低炉膛出口烟温,有效减轻或避免炉膛上部及水平烟道内受热面的结焦。 2.改变水冷壁黑度,增加辐射换热 传热学认为:物体的黑度越大,对辐射电磁波的吸收率就越大。通常水冷壁的黑度在0.7左右,深 度增效技术的涂层黑度为0.93,因而能更有效地吸收辐射电磁波并使其转化为热能。水冷壁是以辐射换 热为主的换热部件,改变其黑度会增加水冷壁的换热量,降低炉膛出口烟温。 3.改变燃烧条件,增加燃尽程度 改造后涂层发射率提高到0.93,使炉膛内带有涂层辐射特性的电磁波大大增加。电磁波特性改变后 不再被三原子气体(C02和H20)吸收,更多作用于煤粉颗粒,增强了对煤粉颗粒的加热作用,煤粉颗 粒的燃烧——挥发分析出、着火和碳的氧化反应因此发生了有益的变化,表现在:①提高加热速率,使 挥发分析出的更快,使着火加快、燃烧加剧,有利于燃烧的充分进行,煤粉颗粒的燃烧更完全、彻底。 ②提高煤粉颗粒的温度,使挥发分析出的更彻底,增大煤粉颗粒的内孔结构,增大比表面积,使之更易 吸附氧气,加快碳的氧化反应,使煤粉颗粒的燃烧更加充分。 三、锅炉深度增效技术在300MW机组锅炉上的应用 大唐集团某热电厂2号炉的原设计煤种为烟煤,实际用煤为褐煤,因煤种偏差较大,焦渣特性强, 锅炉结焦严重,致使机组出力下降、灰渣含碳偏高、吹灰操作过于频繁,影响该厂完成经营指标。长期 投放除焦剂,除焦效果很不理想。 2012年6月,该厂2号炉采用中电联发的深度增效技术对水冷壁区域进行技术改造,根据修前运行 状况,改造施工面积为1633平方米,周期为十天。 黑龙江省电科院做了修前、修后效率对

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