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摘要
置600kt/a连续重整单元中的关键设备,其密封系统,原始设计采用浮环密封,在
运行过程中出现了密封油向工艺系统泄漏的问题,经研究将浮环密封改为非接触式
油膜旋转机械密封。改造后,压缩机在一年内运行基本正常,但在2001年9月,机
械密封发生了毁灭性损坏,大量的润滑油进入系统。为此,决定对压缩机系统进行
彻底的改造,将机械密封改为干气密封,结果表明,这次改造是成功的。
本文针对这次技术改造的历程、效果及其涉及的技术问题和理论问题进行了充
分阐述。论述了循环氢压缩机轴封系统的技术进展和发展趋势,并详细阐述了螺旋
槽干气密封技术的基本原理、主要技术参数。对改造方案进行了充分的比较和技术
论证。对选定的具有“人”字形槽密封端面的干气密封结构进行了详细的技术性能
计算,并与传统的螺旋槽干气密封性能进行比较,从理论上证明了密封端面具有“人”
字形槽的干气密封具有较大的气膜刚度。
本文对干气密封技术应用于天津石化公司重整循环氢压缩机K_20l的技术改造
过程进行了充分的技术总结,得出了许多有意义的结论,对于将干气密封技术应用
于类似的工况具有重要的技术指导和借鉴作用。
关键词:干气密封;螺旋槽;离心式压缩机;技术改造
ABSTRACT
in
K-201isa devicethe
hydrogencompresSor key
Recycling
of Petrochemical 600kt/a
unitofthe Tianjin Corporation’s
reforming project
Unit.Itsshaft a
designbeingfloating
Reforming sealingsystem,original
Continuously
hadbeen into
beenfoundthatthe oil leakingtechnologygas.Then,
seal,was sealing
ring
the sealhadbeentaken theoil-lubricated
ring placeby non—contactingspiral
floating
sealhadbeen for
mechanicalfaceseal.Themechanical successivelyoperated
groove
failed dealof
one September,2001,agreat
completelysuddenly
nearly year,but
madetoreconstructthe
oil intothe decisionhasbeen
lubricatingleaking system.A
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