高压管式反应器一峰分解的原因分析及解决办法.pdfVIP

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高压管式反应器一峰分解的原因分析及解决办法.pdf

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工业技术 l■ 高压管式反应器一峰分解的原因分析及解决办法 艾铁锋 李云海 戴全兵 于广礼 (中国石油大庆石化分公司塑料厂 大庆 163714) [摘 要]中国石油大庆石化分公司高压聚乙烯一装置于2010年6—8月进行了控制系统改造。2010年9月29日、1lY]21、22、30日、12fi]3、5日装置先后发生了6 次反应一峰超温分解 ,产重影响装置的平稳生产 ,车间通过多次分析及经验摸索找到原因,采取有效办法及措施 ,最终解决了这一生产难题,保证了装置平稳运行。 中图分类号:TQ325.12 文献标识码 :A 文章编号:1009-914X(2014)26-0046-01 大庆石化公司高压聚乙烯一装置采用德国伊姆豪逊专利 ,由德国伍德公司 3、改变脉冲控制方式,增加阀开关斜率 ,增加反应I峰物料脉冲时流动速率 承包。设计生产能力6.0万吨/年,在一条生产线上完成,年操作时间7513小时, 通过对比控制系统改造前后,脉冲时反应压力降低对反应四个温峰影响程 装置于1986年7月建成投产。是以乙烯为原料,氧气作引发剂,丙烯、丙烷、丁烯一 度,可以看出,改造后脉冲时反应压力对反应Ⅱ牵影响减弱,而对反应四峰影响 l作分子量调整剂,采用一热三冷四点进料的管式法反应 。反应温度为270~330 增强,没有达到理想的状态(最理想的状态就是均衡影响)。脉冲深度加大对反 ℃,反应压力为210-270MPA,最高单程转化率达32%,可生产l3个不同牌号 应温峰影响的影响没有达到理想状态,且影响反应的平稳性,反应温峰不好控 的聚乙稀产品。 制。分析原因是:由于现有脉冲阀脉冲时阀开、关是矩形方波形式的,而原有系 1工艺流程及说明 统脉冲阀脉冲时阀开、关是呈梯形的t此两种控制方式的不同点在于脉冲时,由 11工艺流程介绍 于冷流阀离脉冲阀比较近,脉冲时压力降较大,在脉冲时冷流注入量突然增大 , 反应一峰分解原因分析 主流离脉冲阀较远,脉冲时压力降小 ,在脉冲时注入量减小 ;当脉冲结束时,脉 综合分析欲 反应分解的部位都是反应一峰 ,而且都是在控制系统改造后 冲阀回关较快,压力突变 ,同样对冷、热流的影响由于位置的不同影响不同,突 出现的,所以,从控制系统改造前后反应压力变化曲线人手。如下图1、2 然减小了冷流的注入量、增大了主流注入量,这样就存在冷、热流物料来回大量 (1)两图对 比可以看出反应脉冲深度的差异 窜动的情况,由于冷热流含氧量不同,当冷流进入到热流时,相当于增加了热流 控制系统改造后反应脉冲深度14MPa一17MPa和控制系统改造前27MPa一 引发剂注入量,所以引起反应IlI唪上涨。为了缓解脉冲时,由于沿着反应器压力 30MPa比明显偏小,脉冲深度减小意味着脉冲前后反应器压力降比改造前减小 降不同引起的冷、热流大量窜动的问题,增设脉冲阀在脉冲时的阀开、关斜率。 了,这样造成了超高压反应器管内物料的流速降低,停 留时间加长,高速流动物 4、适当放大脉冲后阀位修正系数 ,快速稳定反应温峰 料对反应器 内壁的冲刷效果减弱 ,聚合物在反应器内壁就会形成滞流层(粘 该参数的作用是在脉冲前记录阀位输出,脉冲过后恢复阀位输出时对输出 壁),且厚度逐渐增大。 阀位进行修正,将脉冲后阀位修正系数调整 由O凋至0.6%。在脉冲后 ,反应压力 聚合反应热是通过反应器的夹套管内的热水不断取走的,而随着反应器内壁 能够迅速恢复到正常控制压力,从而减小压力恢复期反应压力对反应各个温峰 滞流层不断加厚(粘壁加重),反应管 内和物料与夹套的热水换热效果也越来越 影响不一致的作用,从而快速稳定反应温

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