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自动化工程 2009 文章编号:1671-0711 ( )11-0068-02 安钢中板精轧压下AGC 过程机系统改造 曲 凯,黄伦文,何俊正,韩卫星 (安阳钢铁股份有限公司,河南 安阳 455004) AGC TDC 摘 要:介绍精轧压下 过程机系统存在的问题、改造方案等,该系统核心是 全数字控制系统,完 成轧机模型、数据跟踪、通信和操作等功能,为精轧压下提供优质的厚度自动控制。 关键词:过程控制;AGC;精轧机 中图分类号:TP2 文献标识码:B 一、系统存在问题 个工程师站(HMI)、两个操作员站(HMI),检测元件(传 安阳钢铁股份有限公司第二轧钢厂原液压AGC系统是 感器、继电器等)选用进口HYDAC,压力、液位、温度等 1995年设计投产,主要由STD总线计算机、液压站、电液伺 具备数字显示和模拟量输出。改造后自动化系统配置图见 服阀等组成,完成厚度自动控制,保证钢板的同板差。该 图2。 系统常年超负荷运行,设备严重老化,故障增多,严重影 1. 软硬件组成 响AGC 的投用率。改造前AGC控制系统原理图见图1。过程 本过程机的硬件载体为惠普 (HP DL580 G3) 服务器两 机系统存在的主要问题有:计算机经常死机;内置位移传 台,Xeon 3.0GB ×2 CPU ;2GB 内存;288GB ,10k r/min, 感器连接强度不足,外置传感器无法使用;检测元件(传 Ultral320 SCSI热插拔硬盘。通用软件:Windows 2000 Server 感器、继电器等)属于淘汰类型。造成产品出现镰刀弯、 操作系统;SQLServer2000数据库;VS.NET编程软件;/IP 以 剪切量增大、成材率降低,严重时使成品报废,甚至造成 太网通信软件;C++6.0;WinCC6.0等。 严重的机械设备故障,直接降低设备作业率。因此,迫切 2. 系统原理 需要提高AGC系统的控制精度和可靠性,使精轧机实现全 轧机压下自动化系统是以计算机为核心的在线实时控 液压辊缝控制,提高设备产能。 制和监督的自动化系统。一旦板坯进入精轧机前辊道,实 二、改造方案 际轧制过程便开始了,轧机前推床夹送板坯以便对中。同 在现行轧制规程基础上,使精轧机辊缝实现多种控制 时,轧件的各种指标和温度等数据通过线程向模型控制系 方式(全液压压下、电动APC压下+成品道次AGC 自动压下、 统传递,启动处理器。 全手动压下)。其中AGC 电控部分包括:TDC全数字控制系 (1)操作数据线程图 统、绝对值编码顶帽传感器、液压站使用S7-400 PLC、一 操作数据线程图见图3,其中有OPC (与HMI 通信)、 TDC 线程(与TDC 通信)、Database (数据库管 理)、Track (跟踪管理)、Rolling (轧机模型)。 (2)程序处理逻辑 按照线程,压下过程控制由TDC程序处理, 重要的程序处理逻辑如下。

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