论溶出余热回收,降低汽耗的措施-赵新涛.docVIP

  • 9
  • 0
  • 约2.3千字
  • 约 6页
  • 2017-08-26 发布于重庆
  • 举报

论溶出余热回收,降低汽耗的措施-赵新涛.doc

论溶出余热回收,降低汽耗的措施-赵新涛.doc

论溶出余热回收,降低汽耗的措施 赵新涛 香江万机铝业有限公司 河南 洛阳 471000 摘要由于孔板直径选择不合理,造成闪蒸压力分布不平衡,末级闪蒸压力较高,大量乏汽随矿浆进入稀释槽,排入大气中。由于热水泵出口管道结疤严重,导致热水送不出去,水冷器注入大坝回水时流量过大热水槽就会冒槽,严重受到注水限制,影响了加注水量沉降洗水由于溶出送水量过低,需要增加循环水补水,但循环水温度只有24度左右,要及时补入新蒸汽提高热水温度,来满足洗水量 关键词 热量散失余热回收降低汽耗 在拜尔法生产氧化铝中,高压蒸汽消耗占溶出总成本的80%以上,其中部分蒸汽由于各种途径散失,造成蒸汽不必要消耗。因此余热回收对降低蒸汽消耗起到关键性作用,也对节能减排具有重大的现实意义。 本厂溶出采用十级预热、十级闪蒸、压煮器带机械搅拌间接加热高压溶出技术,其中溶出矿浆预热前采用单套管预热器,被来自相应闪蒸槽的二次蒸汽把约85℃的矿浆预热至160℃,送进预热压煮器中被来自相应闪蒸槽的二次汽预热到220℃;继而进入加热压煮器被来自热电厂的高压新蒸汽加热至260℃,然后到保温压煮器停留45-60分钟,溶出反应。具体流程如下图所示: 2 蒸汽散失的主要途径 蒸汽散失的途径有很多,既有设备选用不当、维护保养不充分的原因,也有人为操作失误、调节滞后的原因。例如,在设备投产初期

文档评论(0)

1亿VIP精品文档

相关文档