- 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
- 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
- 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载。
- 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
- 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
- 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们。
- 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
- 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
一起调速系统卡涩造成负荷突升的原因分析和处理.doc
摘要:通过对玛纳斯发电有限责任公司3号汽轮机调速系统卡涩和负荷突升的原因分析及其试验,确定造成卡涩和负荷突升的根本因素。制定切实可行的消缺方案--优化凸轮型线,彻底消除威胁机组安全运行的卡涩和负荷突升事故隐患,保证了机组的安全运行。关键词:汽轮机 调速系统 卡涩 原因 处理? ? ? ? ? ?1 前言? ? ? ? ? ?汽轮发电机组出现调速系统卡涩等故障是常见的威胁安全生产的因素,特别是对机组调频调峰、锅炉稳定燃烧等影响极大,严重情况会造成锅炉燃烧不稳灭火、对外限负荷等情况发生,甚至会导致机组超速。? ? ? ? ? ?2 情况介绍玛纳斯发电有限责任公司3号机为北京重型电机厂生产的N100-8.83/535型凝汽式汽轮发电机组。调速系统为液压机构,以高速弹性调速器为速度感受机构,通过油动机、凸轮配汽机构带动调门开启和关闭。正常情况下,调速油压为1.96MPa,油动机脉动油压为1.03 ?MPa,油动机滑阀处于稳定的平衡位置,顶部喷油。2002年5月4日#3机组调速系统出现卡涩,5月5日出现负荷由94MW ?突升至108MW的现象。现象如下:(1)机组加负荷加不上。当同步器行程继续增加时出现负荷突升的现象,机组负荷最高到109MW。(2)油动机滑阀顶部不喷油,油动机脉动油压可由0.95 ?MPa上升到1.4 ?MPa(最大到过1.6MPa)。(3)油动机活塞下油压达到1.93MPa。(4)油动机行程指示在180--195mm处,机组负荷约为84--95 ?MW,此时如能突破卡涩就会造成油动机行程越过200mm(对应负荷100 ?MW),达到210--220mm的开度,出现负荷由94MW ?突升至108MW的现象。在其他行程位置无卡涩,油动机滑阀喷油均正常,调速系统工作正常。(5)检查发现油动机活塞杆单侧(右侧)偏磨。? ? ? ? ? ?3 可能造成卡涩的因素根据卡涩的现象,在油动机特定行程位置才出现卡涩,而其他行程位置无卡涩并且油动机滑阀喷油均正常看,可排除调速系统前箱内液压元件卡涩的因素。初步判断3号机调速系统卡涩和负荷突升现象是机械卡涩造成。分析机械卡涩的原应如下:(1)油质不合格,引起液压系统滑阀卡涩。(2)油质不合格,引起油动机活塞或活塞杆卡涩。(3)油动机上盖偏斜造成油动机活塞杆与套筒磨擦,长期磨损造成局部损伤卡涩。(4)凸轮配汽机构滚动轴承损坏或滚动轴承内部有杂物造成轴承卡涩。(5)凸轮配汽机构齿条滑架和轴衬长期运行局部磨损,配合间隙发生变化,造成转动卡涩。(6)调门阀蝶与套筒、阀杆与汽封环组件的滑动部分原始配合间隙过小,长期热态运行产生氧化皮以及热膨胀作用,使间隙消失,造成卡涩。(7)调门操纵座导向键和键槽过度磨损,滑动时局部卡涩。(8)调速连杆与油动机活塞杆不同直线而引起油动机活塞杆单侧(右侧)偏磨,从而造成运动阻力增大。(9)调速系统卡涩的位置在油动机行程185-190mm,此处正是3号调门开启,4号调门刚开之时,蒸汽作用于阀碟上的力所形成的阻力矩最大,加上机械卡涩力,使得油动机在最大出力时也不能克服阻力矩,出现卡涩现象。? ? ? ? ? ?4 检查分析,确定卡涩的原因和部位(1)进行滤油,油质化验合格,卡涩未消除。(2)凸轮配汽机构滚动轴承未损坏,转动灵活,清洗干净后装配;(3)检修中发现滑加轴衬磨损,将滑加轴衬更换;(4)检查调门阀蝶和门杆活动灵活,无吃力现象,配合间隙合适,不卡涩;阀蝶与套筒间隙均在0.15-0.45mm之间,门杆与汽封环间隙均在0.35-0.50mm之间。(5)检查调门操纵座键和键槽磨损情况,无局部磨损大,也无凹槽现象,配合间隙符合质量标准,未发现异常,活动灵活。(6)解体油动机,油动机活塞杆单侧局部发亮有偏磨现象。但活塞杆与套筒间隙为0.10mm,活塞杆弯曲度为0.03mm以内,均合格。(7)检查齿条板与压轮间隙,调整为0.40~0.65mm。(8)红丹检查齿条与齿轮啮合情况。啮合良好,无偏磨现象。(9)油动机叉头两端的间隙不一致,可能是安装影响,调整两端间隙一致。经上述检查和调整后,开机进行试验,发现卡涩和负荷突升现象未消除。为此,针对卡涩原因进行再次分析。考虑到油动机活塞杆单侧受到偏磨的原因分析不够,对此进行重点检查分析,利用小修检查前箱水平和油动机底座基础平台水平度,检查情况如下:将油动机吊开,测量前箱水平和油动机底座基础平台水平,两者水平度在0.25mm左右,左侧偏高,不水平。检查情况表明,因前箱水平和油动机底座基础平台左侧偏高,不水平,导致油动机活塞杆受力后产生向右的分力,使油动机活塞杆偏向右侧,出现活塞杆右侧偏磨现象。根据上述检查情况分析调速系统卡涩和负荷突升的原因是由于前箱水平度的影响,使油
文档评论(0)