合成氨扩能改造中锅炉存在的问题及采取的措施.docVIP

合成氨扩能改造中锅炉存在的问题及采取的措施.doc

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合成氨扩能改造中锅炉存在的问题及采取的措施.doc

合成氨扩能改造中锅炉存在的问题及采取的措施 天脊煤化工集团有限公司年产30万t合成氨装置,配有2台U型火焰式225t/h高压蒸汽锅炉,该炉是高温高压自然循环汽包炉,制粉系统为3台中速平盘磨组成的3套直吹式制粉系统,配有3台缝隙式燃烧器,采用U型火焰燃烧,尾部装有再生式空气预热器、静电除尘器,燃烧当地半无烟煤。 ??? 随着市场需求的增加,年产30万t合成氨已不能满足市场的需求,合成氨必须进行扩能改造,锅炉也要进行相应的改造。 1 ?改造前锅炉的运行状况 ??? 合成氨扩能改造前,锅炉经过近20年的运行,实施了十几项技术改造,已经运行稳定,各项数据和指标达到了原设计值(表1)。 ??? 锅炉这次改造的目的,就是在合成氨扩能改造达年产45万t的前提下,要解决扩能改造带来的各项问题,并尽可能地保证锅炉的效率,保证锅炉的安全稳定运行,本体设备在现有的空间内进行改动,燃烧系统不动。 2? 合成氨扩产给锅炉带来的问题 2.1? 除氧器热量过剩 ??? 原设计除氧器的主要热量来源是,由除氧后的水(温度104℃)送到煤气冷却工号400#粗煤气冷却器W-403吸热,吸收粗煤气的热量后,返回给水箱的水(压力0.8MPa、温度150℃)闪蒸后放出的热量。除氧器热量过剩的问题由来以久,1997年我公司新上一热电厂,锅炉最大连续负荷220t/h,发电30MW。主要是提高公用工程的能力,解决一台锅炉发生故障会影响全厂安全生产的问题。在生产运行中发现,当一台锅炉发生故障,另一台锅炉与热电厂锅炉同时供全厂生产时,除氧器热量过剩,压力升高水封破坏,造成溢流,浪费了水资源。显然,一台锅炉与热电厂锅炉运行时,无法消化掉煤气冷却工号400#回水的热量(这时合成系统为满负荷生产),这次合成氨扩产又使煤气冷却工号400#回水的热量增加的问题更加突出。 2.2? 给水温度升高 ??? 锅炉的给水温度原设计160℃,除氧后的水(温度104℃),经给水泵打到氨合成工号900#合成气冷却器W-903吸热,吸收合成气冷却器的热量后,再返回到锅炉进入省煤器。由于合成氨扩产,合成气气量增加,增加1台合成气冷却器W-903。这样锅炉给水吸收的热量增加,根据计算,温度增加20℃左右。 2.3? 过热蒸汽温度降低 ??? 过热蒸汽温度设计为530℃~540℃,由于锅炉给水温度的升高,导致锅炉的燃煤量减少,对流换热器的吸热量下降,所以过热蒸汽温度要降低,加之原设计减温水量偏小,正常运行时,二级减温水量为2.7t/h,调节余量不大,在这次的改造中也尽可能一并解决。 3? 采取的措施 3.1? 利用热量分流来解决除氧器热量过剩 ??? 除氧器热量过剩,只有采取热量分流来解决,分流的办法是,在400#回水总管的总阀前,增加1根φ89mm×6mm的管子,送至热电厂的除氧器,作为热源之一。管子上增加手动阀和计量表,便于调节和计量。 3.2? 省煤器管改为翅片管 ??? 锅炉给水温度升高后,要从改善省煤器的吸热量来解决,需要考虑的因素很多。首先,只从给水温度升高这一点来考虑,应该减少省煤器的受热面积,以减少省煤器的吸热量;其次,当给水温度升高后,从给煤量减少的角度考虑,省煤器的吸热就已经减少;同时,过热器受热面积的增加,也会给省煤器的吸热带来困难。但是,省煤器吸热量的减少,必然造成排烟温度升高,锅炉效率下降,能耗升高。从这一方面考虑,应增加省煤器的受热面积。经过计算和综合考虑,省煤器改为螺旋翅片管来解决这一问题,如图1所示。省煤器更新为螺旋翅片管式省煤器,采用材料为20g,管子为φ38mm×4mm、翅片厚1.5mm、高15mm(增加了受热面积),节距为12.5mm。并在易损部位加装耐磨罩,同时减少省煤器的排数,形成良好的对流通道,增加对流传热的效果,降低排烟温度,降低了锅炉的热损失,减少了磨损。 3.3? 增加二级过热器受热面积来提高过热蒸汽温度 ??? 锅炉过热蒸汽温度的提高,只有从增加受热面积来考虑,但是,增加的量和位置是一个非常重要的问题。经过计算,确定在原有的基础上,面积需增加2/3,增加的位置在二级过热器前后烟道转向处。如图2所示,总受热面为423m2,材料为12Cr1MoV,管子为φ28mm×4mm,横向节距、纵向节距、横向排数与原来一样。 4? 小? 结 ??? 合成氨扩能改造后,经过近3年的运行,除氧器在任何2台锅炉运行的情况下,均没有发生水封破坏溢流水的现象,证明达到了预期的效果。改造后锅炉的运行数据为:负荷210t/h,蒸汽压力10.4MPa,蒸汽温度532℃,给水温度180℃,二级减温水流量6.30t/h,燃煤量25.90t/h,排烟温度185℃,锅炉效率87.2%。从运行数据上看,既达到了改造的目的,又使锅炉效率略有提高,并且运行稳定,可满足锅炉的高负荷长周期连续稳定运行。

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