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炼钢除尘现状及使用情况的报告.doc
炼钢除尘使用情况分析及建议的报告
炼钢厂除尘共分为二类:一类为湿式除尘器,主要是炉体吹炼中的收尘,也叫一次除尘。另一类为布袋式除尘器,主要是炉体吹炼中一次除尘没有收集到的漂散烟尘,称为二次除尘。二次除尘没有收集到的漂散烟尘由屋顶除尘收集,称为三次除尘。
一.一钢一次除尘:
1)一钢出钢量在46~48吨左右,烟气量约42000m3/h,除尘风机型号:AⅡ
1200-1.06/0.81 电机功率1000KW,电机转速2600r/min,管道直径
1500mm,弯头8个/炉,喷枪1#、3#炉9个,每个喷头用水量300t/h,喉口
开启度约60%,截面积为:200*600=120000mm2,
通风量:60(风速)*120000*60=43200m3
管道风阻系数:0.1*8*(0.2*9)=1.44
则:最大抽烟量约42577m3
总烟气量=氧碳反应/小时+氮封(m3)+漏气量(未计算)
=42000+1583
=43583m3
最大抽烟量与实际产烟量的差值:
42577-43583=-1006m3(如果按现在的烟气流量51000m3表计,
相差值更大)
因此,一次除尘的外溢量还是较大的。
如果将喉口开启度加大,则影响煤气回收质量(我们的煤气回收不降罩,
因而煤气回收方式为燃烧法,喉口开启越大,则吸进的空气越多,产生的烟
气体积越大,越会影响除尘效果),同时流速降低烟尘沉降,加大管道堵塞
的可能性。
如果将喉口开启度减小,对煤气回收有一定的益处,但抽烟量减小,则会
影响炉前的除尘效果。
如果减少喷头的数量(雾化程度好的话)和供水量,则风阻系数就有
所降低,除尘效果会好些,但排放的净化度有可能达不到要求。
综上所述:
建议:1.稳定装入量和减少喷溅,供氧强度控制在0.75~0.8Mpa,流量控
制在9000~10000m3/h左右,氮封气流量控制在800~950m3/h,一次
除尘效果将会明显改善。
2.校准烟气流量计,给除尘的分析提供依据(现在误差很大,无参
考价值)
3.增加喉口差压计,现在的喉口调节无规律性,只能凭经验无可研
究性,经计算喉口开启度差压应控制在-11~-18之间比较合理,
即不会影响煤气回收又不会影响除尘效果。
4.喉口可调节性。炉子吹炼前期,喉口开启度可调节大些(烟气量
较大),中后期可适当调小些便于煤气回收。
2)2#炉和1#、3#炉风机及管道相同,不同之处是在文氏管、重脱和喉口处,
喷头共计14个,每个喷头用水量150t/h,比1#、3#炉要少一半,水阻系
数也相应减少。但是2#炉的喉口截面积(300*300*3.14=282600mm),要
比1#、3#炉小(600*600=360000mm),因此在相同条件下,通气量2#炉
要比1#、3#炉少2万多个立方。而且重锤上部被烟灰粘上厚厚一层,拉杆
已无法确定具体的位置(因无差压计,无法判断烟罩进气口的负压),因
此通风量到底有多大已无法估算,除尘效果也是很差的。
建议:
1.停炉后,将重锤拉杆加长,下移重锤下的固定套,将通风量控制在
45000~50000m3左右,烟罩口负压在-11~18之间。
2.喷枪的喷头位置进行适当调整,并减少其数量(保证净化度即可)。
3.清除旋流脱水器上结泥,改善通道通风量。
4.加装差压计
5.喉口实现自动调节。
一钢的二次除尘:
1)一钢新建二次除尘器风量为87万立方,电机功率2500KW,电机运行在
48HZ,转速在1420r/min基本满足二次除尘要求。
2)除尘效果不明显的原因,一是吸风口阀门未完全打开,二是吸入的野风较
多,严重影响二次除尘效果。经检查新建二次除尘管与旧二次除尘管相互
重叠
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