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CNT空焊质量8D report1029.xls
Sheet3
Sheet2
Sheet1
(客户名称)
(客户代码)
Part description
(客户型号和版本)
(工厂产品编号)
(责任人)
(实施日期)
(永久纠正措施及执行)
Responsible
Implementation date
(版本)
(Corrective Action Report / 8 Disciplines)
Meadville site
CAR / 8D #
(CAR 编号)
Customer name
Customer code
CAR customer issue date
Customer contact windows
Customer P/N Rev.
(客户产品描述)
Plant P/N
Reference document/No.
D3: Containment Actions
(围堵措施)
D5: Permanent Corrective Actions and implementation
Verified by
Verification date
(永久纠正措施的确认)
(确认人)
(确认日期)
(预防再发生)
Document
Completed date
Document No.
Version.
(文件)
(负责人)
(完成日期)
(文件编号)
(CAR客户发出日期)
( 客户联系方式)
(参考文件/编号)
D1: Team Formation (组成小组)
Name (姓名)
Department (部门)
D2: Problem Statement (问题描述)
D4: Root Cause Analysis (根本原因分析)
D6: Verification (or plan) of Permanent Corrective Actions
D7: Prevent Recurrence
When appropriate, update these items to reflect the change (适当时,更新这些项目反映更改内容)
Control Plan(控制计划)
FMEA(失效分析)
Procedure (程序)
Control Chart(控制图)
D8: Congratulate the team (小组祝贺)
Prepared by(填写)
Approved by(审批)
Date(日期)
/
PROD
根本原因分析:
漏失原因分析:
ZBX100
Aiming.Yang
Quan.Tang
RongCheng.Yuan
Gaofei.Tang
TE
QTZ2)
ZBX100_ V1.02
RongCheng.Yuan
Aiming.Yang
Zhaotong.Zeng
QD
在制品及在客户端未上线产品全部返工:对位号J105人工用烙铁加锡补焊
RongCheng.Yuan
Aiming.Yang
Gaofei.Tang
RongCheng.Yuan
Aiming.Yang
1.J105排插采用过小锡炉焊接方式,人工在此处侵助焊剂时,部分焊孔没有侵到助焊剂,在过小锡炉时,时间没有控制到位,导致假焊,目检工位很难目视,也没有进行压力测试。
2.经与PCB供应商一起分析,排除是PCB焊盘氧化与孔径大小原因所致,见附件。
1.生产部100%重点目检J105的焊接状况,焊点保证饱满、塑胶底座不可有烫伤变形;
2.品质部IPQC重点检查J105位置的焊接质量,检验标准遵守IPC-A-610C CH标准;
3.针对压力测试结果进行记录,每天通报测试良率;
4.跟踪研发针对J105焊盘扩大设计及验证进度;
1.每天品质通报相关J105的焊接、通断测试、压力测试良率,确保100%OK;
2.定期对焊接工加强宣导、培训、考核,考核合格后方可上岗,以便提高焊接质量;
3.定期对品质人员进行质量标准培训,加强品质监管力度和提高品质意识;
深圳 创维
深圳 宏天
2011.12.01客户反馈ZBX100机型组装2K发现有15PCS排插J105假焊,不良率为0.75%,导致这次客诉,不良图片如下:
Homtar Customer CAR/8D(客户纠正行动报告)
chensw@ ;
xuh@
1.后续在焊接排插时取消小锡炉侵焊,全部采用喷流式波峰焊接;
2.排插焊接完后,用推力测试仪进行推力实验;
3.测试工位增加J105的所有针脚通断测试,并联系夹具厂商开发设计压力测试夹具;
4.目前已经要求研发,针对J105扩大焊盘面积,并做相应验证,如验证PAS
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