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锅炉结渣原因分析及解决措施.doc
?衡丰发电有限责任公司#1炉结渣原因分析及解决措施
Cause Analysis and Solution to Slagging in Boiler No.1 of Hengfeng Power Generation Co. Ltd.张万德1,刘永刚1,刘文献1,胡兰海2
(1.河北省电力研究院,河北 石家庄050021;2.衡丰发电有限责任公司,河北 衡水053000)
摘 要:介绍了衡丰发电有限责任公司#1炉炉膛结渣、掉大块渣造成锅炉灭火的情况,阐述了该炉防止结渣已采取的措施及达到的效果,分析了炉膛结渣的原因,探讨了解决炉膛结渣的措施。 关键词:结渣;卫燃带;空气动力场;火焰温度水平
Abstract:This paper introduces the slagging situation of combustor of Boiler No.1 of Hengfeng Power Generation Co. Ltd.,and the dropped large slag causes boiler fire extinguished,relates measures adopted and its effects to protectthe boiler from slagging. Keywords:slagging;refractory zone;air dynamic field;flame temperature level
衡丰发电有限责任公司#1炉是由北京巴布科克·威尔科克斯有限公司(Babcock Wilcox)设计制造的亚临界参数、单汽包、自然循环、固态排渣煤粉锅炉。采用钢球磨中间储仓式热风送粉系统,前后墙各3层共24个EI-DRB型旋流燃烧器对冲燃烧方式。锅炉设计煤种和校核煤种均为山西阳泉无烟煤+晋中贫瘦煤。自1995-12投产以来,该炉膛始终存在较严重的结渣问题,特别是在锅炉降负荷时,由于炉膛温度变化较大,大块渣容易脱落,低负荷时锅炉燃烧稳定性较差,大块渣掉落引起炉膛负压较大波动,造成锅炉灭火事故。
1 结渣情况 2001年掉大块渣灭火4次,2002年3次。2003年以前,针对该问题采取了一些防止措施,主要有:控制来煤质量,进行燃烧调整,治理锅炉底部漏风,合理控制炉内过剩空气系数,做好锅炉定期吹灰,停运部分燃烧器等。通过采取以上措施,炉膛结渣现象有所减轻。2003-02-03#1炉大修期间,针对结渣问题对燃烧设备进行了检修,并进行了炉内空气动力场试验,机组投运8个月以来未发生锅炉炉膛掉大块渣灭火事故,仅发生掉小块渣现象2次。这说明通过检修,#1炉炉膛结渣状况明显减轻。
2 原因分析 结渣的本质可概括为:当温度高于灰熔点的烟气冲刷受热面时,烟气中熔融的灰渣粘附到受热面上而形成结渣。结渣是一个复杂的物理、化学、动力学过程,它除了与煤质密切相关外,还受锅炉结构、燃烧器型式及布置、炉膛温度水平、烟气气氛、炉内动力工况等因素的影响。2.1煤质 煤质本身的性质在很大程度上决定了其结渣特性,根据结渣倾向性指标对设计煤质进行预测。 用煤灰软化温度t2进行结渣倾向判断:t2=1 500 ℃>1 390 ℃,设计煤质为轻微结渣煤,准确度为83%。用碱酸比(B/A)进行结渣倾向判断:B/A=(Fe2O3+CaO+MgO+Na2O+K2O)/(SiO2+Al2O3+TiO2)=0.123<0.206,设计煤质为轻微结渣煤,准确度为69%。根据结渣倾向性指标基本上可以判定#1炉的设计煤质为轻微结渣煤。实际燃用的煤质和设计煤质偏差不是很大,因此煤质不是结渣的主要原因。2.2炉膛温度 炉膛温度水平对炉膛结渣的影响是综合性的。如果炉膛火焰温度水平高,将使煤中一些易挥发性氧化物汽化或升华,使碱金属化合物在受热面上凝结,碱金属直接凝结在受热面上会形成致密的强粘结渣;当烟气温度较高且管壁温度也较高时,可在初始灰层中形成产生低熔点复合硫酸盐反应的条件,还会使含有碱金属化合物的积灰外表层粘结性增强,加速积灰过程发展;当炉膛火焰温度高时,煤灰呈熔化或半熔化状态,熔融灰会直接粘在受热面上,产生严重结渣。总之,炉膛温度升高,将使受热面结渣呈指数规律上升。2002年,对#1炉进行了燃烧调整试验,用光学高温计对不同工况下炉膛燃烧区的火焰温度进行了测量,其火焰平均温度为1 241 ℃,在锅炉#1角上层燃烧器局部区域火焰温度达到1 480 ℃。炉膛燃烧区的火焰温度局部偏高是炉膛结渣的一个主要原因。2.3炉膛卫燃带 #1炉因设计煤质挥发分较低(Vdaf=11.2%),而在炉膛前后墙旋流燃烧器区域敷设有卫燃带,前、后墙水冷壁卫燃带总面积为200.6 m2。该炉上层燃烧器区域火焰
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