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C302电机 尺寸报告
试生产确认报告
重庆长安新能源汽车有限公司
试生产确认报告
项目名称
零件名称/件号
单车用量
试生产数量
生产节拍
供应商名称
原材料名称
步骤
过程名称/操作描述
过程流程内容
接收标准
确认情况描述
问题点
其他事项
结论
备注
设备名称/编号
工装模具名称/编号
确认时间
小组成员
公司地址
得分
分数
符合单项要求的程度
完全符合要求
绝大部分(3/4)符合要求;有少量偏差
部分(2/4)符合要求;有较大偏差
少部分(1/4)符合要求;偏差严重
完全不符合要求
总符合率
90至100
80至89
试生产过程符合要求
试生产过程基本符合要求,存在可改进项
试生产过程不符合要求
试生产过程不符合要求
80以下
结论说明
说明:
1.全尺寸报告可附在此报告之后
2.当得分小于等于6时,须让供应商填写纠正预防措施表,纠正预防措施表可附在此报告之后
总符合率
试生产过程符合要求
C302
2012年9月25-28日
1套
YTD045W01
刘金、胡绍军
大洋电机
广东中山沙朗(广丰厂)
见PPAP资料
来料检验
按照控制计划要求项目进行逐项检查
按控制计划“标准描述”栏对确定的接收标准
装前端盖
1、目测全检端盖工艺卫生情况及有无漏钻孔、攻牙的情况;
2、用风枪将端盖和螺纹孔吹净;
3、用抹布浸上酒精把端盖拭擦干净;
4、涂抹硅橡胶和轴承脂后装配端盖于电机定子上。
1、装配前已按要求检查确认端盖和定子的外观和加工情况;外观检查(需用手电筒辅助)定子线圈碰伤一套,已经标识隔离;
2、按要求对端盖进行拭擦清洁处理,止口涂抹了硅橡胶,轴承室涂抹了润滑脂;
3、完工后再次进行了外观检查;
打螺钉
取符合规格的螺钉4颗,涂抹螺纹锁固胶后再使用风批进行紧固
1、端盖来料满足工艺卫生,无漏加工;
2、无残余金属粉末、杂物;
3、用无毛丝脱落的纤维布拭擦;
4、定子机座同端盖配合止口外需涂上一层均匀的硅橡胶,轴承室涂轴承脂;
5、端盖表面及螺栓孔内应干净无异物【C】;
扭力检查未做色标处理,作业指导书上未做此要求
装后端盖
装出线盒
焊接接插座引线
对托测试
喷漆
OQC检查
包装入库
1、将定子组件放在工装台上,定位工装与机座止口配合用螺栓旋紧;
2、按下上升按钮使升降台到机座高度三分之二以上;
3、将转子安装到升降台上后,按下下降控制按钮,是转子旋入定子;
4、卸下转子导向工装;
1、工装导向轴正对前盖轴孔,工装开口处在出线位置上,工装无压到温控线;
2、升降台上升到机座高度的三分之二以上;
3、转子组件应平稳装入到位,绕组无碰伤;
4、工装取下时电机无碰伤;
1、利用专用工装进行装配,辅助的升降台(导向工装)采用气动控制,员工操作升降按钮调节导向工装的高度;
2、转子安装后检查外观,未发现绕组碰伤情况;
装转子组件
按作业指导书要求安装后端盖
1、两端盖端面的距离280±0.5(279.5-280.5)【B】
2、内花键到端盖端面的距离4±0.1(3.9-4.1)【B】
3、前端盖不规则突出部分厚度20±0.2(19.8-20.2)【B】
4、双头螺栓柱到端盖的距离40±0.5(39.5-40.5)【B】
5、外观:定子机座与端盖配合止口外涂上一层均匀的硅橡胶,轴承室涂轴承脂,端盖表面及螺纹孔内干净无杂物【B】
1、员工均按作业指导书要求操作;
2、实测尺寸280.36、280.38;
3、实测尺寸4.06、4.02;
4、实测尺寸20.2、20.14;
5、实测尺寸40.20、40.12;
6、外观检查符合要求;
取符合规格的螺钉4颗,涂抹螺纹锁固胶后再使用风批进行紧固
1、紧固后螺钉头无外露;
2、所有螺钉上都必须涂螺纹锁固胶【B】;
3、螺钉松脱力19-24N.M【B】
1、紧固后螺钉头无外露;
2、所有螺钉上都必须涂螺纹锁固胶【B】;
3、电机转子转动灵活,无卡滞现象;
4、螺钉松脱力19-24N.M【B】
1、目测螺钉头均低于端盖面;
2、按作业指导书操作要求,4颗螺钉的螺纹头部均涂抹了272#(乐泰)螺纹紧固胶;
3、使用风批和扳手拧紧后,由班长和现场质量检验人员检查确认;
4、实测扭力值24N.M、23N.M
1、出线盒安装方向正确,引线无压伤;
2、密封圈边缘无外漏;
按作业指导书的要求将引线焊接到接插座对应阵脚上
1、引线阵脚定义满足指导书对应要求;
2、线束颜色满足指导书对应要求;
3、焊接:无漏焊,虚焊,无焊渣,连焊等现象;
1、接插件座方向安装正确;
2、螺钉上涂适量螺纹紧固胶,无松动,无滑牙。【B】
1、焊接时按照作业指导书要求一一对应,确认OK后再进行焊接,并由班长和质量检验员确认;
2、焊接检查无漏焊、虚焊,无明显焊渣和连焊现象;
1、安装时判定接插件座的方向需对照图
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