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脱硫旁路阀分析报告.doc
烧结脱硫旁路阀关闭情况分析报告
一、脱硫现状:
翼钢公司烧结烟气脱硫除尘工程自投运行以来,除尘器除尘效果差,达不到设计要求(≥99%),进出口压差大(进口为正压),旁路阀一直无法全关,并有少量烟气从旁路排放,污染环境;另外,除尘器进口憋压,粉尘聚集发生烧袋、糊袋的现象,同时也影响烧结机的正常生产。
二、针对于此,翼钢烧结分厂对旁路不能全关的问题进行了一系列的整改。2011年9月初,烧结分厂督促兰环环保设备有限公司(以下简称:兰环公司)对存在的问题进行整改,兰环负责对两台增压风机叶轮进行了更换,以及对提升气缸进行更换,旁通关到95%左右。其具体整改情况汇报如下:
序号 整改项目 整改原因 整改投资(万元) 整改日期 整改后效果 1 增压风机叶轮更换 叶轮叶片角度不符设计要求,重新设计 6 2011年9月 旁路开度5% 2 布袋更换 节能限电频繁停机造成布袋糊死,骨架锈蚀 42 2011年9月 3 骨架更换 节能限电频繁停机造成布袋糊死,骨架锈蚀 12 2011年9月 4 提升汽缸更换 除尘器正压运行,提升运行不正常 3.5 2011年9月 提升阀正常运行 5 提升汽缸气路更换 气压不足,影响提升阀正常运行 0.5 2011年9月 6 工艺水路 工艺水压力不稳定,导致除雾器冲洗不正常 11.7 2011年10月 满足生产需要 合计 75.7万元 2011年12月中旬,烧结分厂根据公司年修进程,针对脱硫除尘进行了为期一个月的整改,除了对脱硫塔存在的设备问题故障,隐患进行整改外,主要是对除尘烟气系统进行优化;1#、2#布袋、除尘器顶部盖子更换,箱体检查加固,减少漏风,;脱硫除尘卸灰阀改造和更换,优化出灰;更换调风门,2#增压风机轴承及轴的更换,增强负压。另外,检查旁通阀,除尘器循环水阀门更换改造,1#2#增压风机保养、高压柜检查,进一步强化除尘效果,2011年12月12日开始停机开始整改, 2012年10月份投入运行。总投资40万元。
2012年2月,脱硫除尘进口憋压问题频频发生,导致除尘效果差,旁路阀无法达到全关的目标,同时烧结主管负压提不上去,篦条大面积糊死,严重影响了烧结机的生产,跟不上公司挖潜增效目标,针对于此,脱硫除尘旁路打开30%,这样,既能满足烧结生产,又不会到导致除尘器进口压力过大。
三、整改后脱硫除尘系统主要经济技术指标及原因分析:
时 间 2011年9月整改后至年修 2012年年修至旁路开30% 2012年旁路开30%-至今 参数名称 1# / 2# 1# / 2# 1# / 2# 除尘器进口压力(Pa) 225.14/1038.88 480 / 1078 -329.16 /-29.96 除尘器出口压力(Pa) -2588.43/
-2289.39 -2274 /
-2239.97 -2791.24 / -2858.64 除尘器进口温度(℃) 98/105 101 / 106 105 /105 除尘器出口温度(℃) 94/89 87 / 95 90 / 94 旁路阀开度(%) 5 5 30 塔内PH值 5.91 5.63 4.93 塔进口压力(Pa) 649.39/635.66 765.39 /714.55 625.40 / 576.99 塔进口温度(℃) 93.4/94 85 / 92.2 91.9 / 95.5 塔出口温度(℃) 48.5 45.8 56.7 从以上数据来看,脱硫除尘系统运行还是达不到环保和设计要求,除尘器压差依然很大,旁路无法实现全关的状态。主要原因:
由于烧结机头烟气波动大,含湿量大,容易造成布袋糊袋,结块,降低布袋的透气性,特别在冬季寒冷时节,灰分中的水分凝结,结块的除尘灰会导致出灰不畅,严重的将卸灰机卡死;同时,布袋除尘器箱体、花板、骨架、除尘箱体盖板等的腐蚀加快,这就要求除尘布袋的需要较高的技术要求。
除尘器的维护不够,由于兰环检修人员缺少(现兰环检修工只有3人),不能对除尘器的重点仪器进行日常维护:提升阀检查,喷吹管位置的调整,三联件的排污和加油等等;另外,对于定期的检修项目也无法及时完成计划目标;
除尘灰的问题不能有效解决,除尘器日产约12t的灰量,而这些灰又通过烧结机返到除尘器,超出了除尘器粉尘处理范围,导致恶性循环,同时放灰不均匀,不及时,导致灰仓量积聚,除尘效率降低;
除尘器缺乏必要的备件储备也是制约除尘器除尘效果的一大因素,除尘器箱体顶盖、花板、箱体的长期腐蚀破损,多数脉冲阀,电器元件失效,长期泄压,压力仪表也显示不准等等;另外除尘器缺少重点监测项目,比如:对粉尘量、烟气含水量的监测;
脱硫系统运行不正常也影响着除尘,塔内控制不好,导致除雾器性能下降,甚至堵死,增大了除尘器出口压力。另外脱硫系统发生一些故障的,必须得开旁
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