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解决燃烧器烧损问题的方案.doc
解决燃烧器烧损问题的方案
摘要〕针对某发电厂400t/h锅炉存在的锅炉燃烧器严重烧损问题,进行了燃烧器热态试验。根据试验情况,详细分析了燃烧器烧损的原因,提出解决燃烧器烧损问题的方案。
〔关键词〕锅炉燃烧器烧损防治
近几年,江苏先后进行了20多台大型国产锅炉的低负荷稳燃技术改造,总体上取得了良好的效果和经济效益。但是,在改造过的燃烧器中,有相当一部分存在着烧损、变形的问题。锅炉燃烧器的损坏,不仅会增加检修费用和检修工作量,而且对锅炉的安全运行构成严重威胁,破坏了炉内燃烧工况,也易带来水冷壁结焦和高温腐蚀等问题,使锅炉运行的安全性和经济性受到影响。为此需采取必要的措施,以保证燃烧器的安全运行。
下面以某发电厂2号炉为例分析燃烧器烧损原因,并提出解决对策。
12号炉设备概况及燃烧器烧损情况
2号炉系上海锅炉厂70年代设计制造的SG50410-M型单汽包、超高压、中间再热、自然循环、固态排渣煤粉锅炉。呈π型无中间走廊全露天布置。燃烧方式为中间储仓式、乏气送粉。在炉膛四角布置直流式煤粉燃烧器,每角布置四层二次风、一层三次风、三层一次风,其布置顺序为(从下至上)二、一、一、二、一、二、二、三(作二次风使用)。燃烧器出口气流在炉膛中心形成600mm的假想反转切圆。炉膛近似正方形,深8357mm、宽9600mm、高31951mm、容积1871m3,四周采用膜式水冷壁。炉内上部沿烟气流向布置前屏过热器、后屏过热器、对流过热器。炉顶及竖井转弯烟道三面包覆管为低温过热器。竖井从上至下布置有高温再热器、低温再热器、省煤器及回转式空气预热器。锅炉主要设计参数如表1。
燃烧器设计参数如表2。
该厂在1998年大修中对2号锅炉燃烧器进行了改造,将中层一次风喷嘴改为浓稀相直流燃烧器。 1999年小修检查发现:2号角浓稀相燃烧器烧损严重,中间及上部变形、开裂,上二次风喷嘴烧掉;3号角上层一次风喷嘴烧掉。
2燃烧器热态试验
2.1试验煤种工业分析
Mt=6.20,Mad=1.31,Vr=18.55,St=0.84,Qnet,ar=25366J/kg。
2.2炉膛温度测试
在125MW负荷工况下,利用炉膛四周及燃烧器的看火孔和打焦孔,用远红外辐射高温仪进行测量。测得的2号炉炉膛温度为880~1430℃,平均温度在1220℃,其中1、2、3号角炉膛温度在同一水平,4号角明显偏低其它角近200℃。
2.3热态一次风管风速测试
在110MW负荷工况下,利用防尘毕托管进行测量,结果如表3。
2.4燃烧器出口温度测试
在125MW负荷工况下,利用K型热电偶在燃烧器出口测得温度如表4。
32号炉燃烧器烧损原因分析
3.1炉膛温度偏高
炉膛火焰中心温度偏高,炉膛高温烟气对燃烧器的辐射换热增强,导致燃烧器喷口壁面温度增高。这是导致燃烧器烧损的一个原因。
3.2炉膛火焰中心偏斜
燃烧器热态试验结果表明:从四角测得的炉膛温度和燃烧器喷口的温度分布明显不均。炉膛火焰中心偏斜,也会导致燃烧器烧损。从一次风管风速测量结果看,同层四角燃烧器的一次风喷口风速明显不均,各层喷口一次风速均低于设计值。同层一次风喷口风速偏差大,是造成炉膛火焰中心偏斜的一个原因。一次风速偏差大及一次风速偏低都会导致燃烧器喷口的损坏。
3.3运行控制方面的原因
3.3.1煤粉着火距离太近
3.3.1.1一次风速太小会造成煤粉着火距离太近。在运行中,控制的一次风总风压太低,就可能造成着火距离太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。
3.3.1.2二次风风速太低也会造成着火距离太近,造成燃烧器喷口的损坏。
3.3.2煤种变化的影响
煤质变好,挥发份提高后,一次风喷口的煤粉着火距离变近,运行人员未能及时调整好一次风和二次风,以适应煤种的变化。
3.3.3煤粉细度太细
从两个月的煤质分析报告看,电厂运行煤种的可燃基挥发份在15~23,灰份在25左右,对应控制煤粉细度R90zj应为14.5~21,而运行控制的煤粉细度R90为12左右,造成一次风喷口的煤粉着火距离太近,从而引起燃烧器喷口的过热变形直至损坏。
3.4低负荷运行时上层一次风喷口冷却不够
在低负荷运行时,未投用的一次风喷嘴,几乎处于干烧状态,得不到足够冷却,从而造成燃烧器的过热、变形直至损坏。
3.5燃烧器设计方面的原因
3.5.1材质方面
燃烧器选用的合金钢材料,不能满足锅炉正常运行时燃烧器耐磨损、耐高温的要求。
3.5.2结构方面
煤粉浓缩、预热燃烧器的喷口结构设计不够完善,在喷口处产生强烈的热回流造成喷口温度过高,使喷口过热变形、损坏。
4燃烧器烧损的防治对策
4.1改进燃烧器设计
4.1.1改善燃烧器
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