INNSE故障检修.docVIP

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INNSE故障检修 2005.12.10 意大利INNSE公司龙门镗铣加工中心,采用SIEMENS880数控系统;Z轴驱动模块发生爆炸;检查发现由于长期的铁屑灰尘积累于驱动器内部的IGBT模块,导致对地短路发生爆炸。 由于爆炸比较严重,只得更换新模块,期间由于不知原因(多数由于NC电池电源不足引起),使得机床NC、PLC以及机床数据全部丢失;所以只得重新导入备份参数、程序。 由于数据丢失,以至于机床陷入瘫痪,即开机后,CRT显示屏上只有基本单元显示,无任何轴显示。此时,应将NC CPU上面的拨码开关S1拨到“1”(原先在“0”),重新启动机床;待启动完毕后,CRT显示屏应出现: CLEAR NC MACHINE DATA LOAD NC MACHINE DATA · · · 进入到该幅面后,按照880软件描述(棕色皮面)上的步骤逐步进行NC、PLC以及程序参数的总清。 总清结束后,再将S1开关拨到“0”位;重新上电,此时CRT显示屏会显示带有X、Y、Z三根轴的一些基本幅面;按软键进入到INTERFACE DATA IN/OUT 输入3,选择RS232的NC端口为COM 3;再次输入3按下软键IN DATA START,同时屏幕右上方会出现DIO的标志,表示NC准备好开始接收;在NC中的RS232设置可以通过SETTING DATA中的COMMON DATA参数5030~5033来设置;参数导入的话NC设置为RTS/CTS LINE 9600 PLC程序导入的话NC设置为PLC PRO 9600 (具体设置可以参照880软件描述)。参数的导入采用PCIN软件来传输,PC具体设置:COM 1 9600 7 2 EVEN PLC程序的导入采用STEP5软件来传输,该软件的传输需要ON LINE才能传输,PLC的型号由STEP5软件自检得出。 注:在PCIN传输参数时,PC上的幅面应是OK/STOP动作,即一幅一幅传输,连续的传输的话说明没有真正导入;在传输的同时,CRT上会有相应的参数名称显示,并相应的内存字节数也会有相应的变化。在采用STEP5传输PLC程序时,有的子程序只有在其他子程序传输完后才能传输,所以进行PLC程序传输时应一个一个传。 MACHINE DATA参数: 1 6 0 它们的改变会引起X、X1轴的运动方式及运动方向,也回引起X、X1轴回参考点的运动方向的改变。(如:在JOG方式下X轴动作,X1轴不动作;在X、X1轴回参考点方式下X轴不动作,而X1轴动作。) 报警号:9174 BALANCE:UNLOADING 该报警的意思为平衡油压回路卸载 故障现象:当Z轴向上到一定高度(接近于参考零位)时,会出现轮廓监控报警,Z轴在下面点的话上下都没问题。经查看PLC输入输出点,并结合故障发生时的输入输出状态变化,发现平衡油压回路的卸荷电磁阀动作后没有在程序规定时间内断开,引起机床的PLC报警。结合油路动作分析得出,由于在Z轴带有平衡油路,在Z轴上升到一定的高度时,压迫平衡油缸的油压(升高)以致于使得其平衡油路卸荷电磁阀动作,按照正常的话,在电磁阀动作后油压应在很短时间内就卸荷到规定压力以下,使得卸荷电磁阀失电;但在该故障时,卸荷电磁阀一直通电,没有失电返回。 故障解决:由以上分析可以推断出,引起该故障的原因是由于在卸荷电磁阀动作时,平衡油路的回油不畅,导致卸荷电磁阀不能按时失电返回。调节平衡油路回油油量(增大),故障解决。(龙门架上端油箱没油也回引起该故障。会同时出现Z轴轮廓监控报警) 报警号:1680 1120/1125 该报警的意思是X、X1轴的伺服使能切断 X、X1轴的夹紧监控报警 故障现象:X、X1轴在回参考点的过程中一切正常,可快可慢;但在JOG方式以及MDI方式下,X、X1轴的进给值不能大(〈=2%〉,一大就出现以上报警。 故障解决:分析得出,由于回参考点是X、X1轴分别单独自己走的,不存在相互间的直接联系;而在JOG、MDI方式下,为了保证加工的精度要求X、X1两轴同步,由于在2%进给倍率以下的时候,X、X1两轴间的同步误差不是很明显,故在这样的状态下机床不会出现报警,而一旦倍率再增大,则同步误差也就明显起来,超出设定的允差范围,就出现报警,切断X、X1轴的驱动使能。查阅880软件描述,MACHINE DATA中的AIXS DATA中的参数2520、2525的设置分别为X、X1的进给量,此二值必须匹配;查阅发现此时的两参数值分别为1000、1200,有误差,修正为: 1200 2525 1200 机床恢复正常。 报警号:9228 该报警号的意思是换刀装置油路卸载没有到位 故障现象:机床开机,正常状态可以进

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