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一酸一碱法氧氯化锆生产工艺进展.pdf
22 江西化工 2013年第1期
一酸一碱法氧氯化锆生产工艺进展
郭树军 董雪平
(全南晶环科技有限责任公司,江西全南341800)
摘要:介绍了一酸一碱法氧氯化锆的生产工艺特点,综述了氧氯化锆生产工艺的进
展、生产装置的改进,收集了最新氧氯化锆生产过程中三废的综合治理与利用及放射性研
究的信息,分析了产业中存在的若干问题。
关键词:氧氯化锆工艺进展
引言 的滤饼用盐酸中和至pH=7—8。新方法用生产回收
氧氯化锆是制备锆系列材料的一种重要中间产 的盐酸对水洗滤饼进行酸化至弱酸状态pH=4—5(有
品,其锆化合物已被广泛用于实际生活中。锆英砂制 企业酸化至3~4),再用回收的二次碱液进行中和至
备氧氯化锆有四种方法:两酸两碱法、一酸一碱法、石 pH一7,使不溶性钠化合物能较彻底水解而释放出钠。
灰法、氯化法。其中两酸两碱法已不被企业采用,一酸 结果表明:对水洗滤饼进行酸化,使水洗滤饼中未水解
一碱法成为生产氧氯化锆的主流;生产过程中仅用盐 的Na2ZrO,和未洗去的Na2Si03在弱酸性条件下水解
酸和烧碱两种主要原料,原料种类和杂质来源少,为提 出钠,经过滤和洗涤,可除去中绝大部分钠;后续工序
升产品质量奠定了基础;具有流程短、反应控制科学、 的锆结晶析出率提高约10%,简化结晶母液中锆回收
回收率高、产品稳定、杂质含量低等优点…。一酸一碱 工艺,产品质量也有明显提高。
工艺流程如右图: 1.3水洗转型和硅渣逆流洗涤
1生产工艺的发展 罗方承H1等提出了两项技改,每年可节约414.36
1.1水洗除硅 万元。一,“水洗转型”:原工艺分三次漂洗,水洗固液
陈仲丛啦!在研究水洗工序过程中,提出了水、 比分别为1:5、1:4、1:5,加酸转型、压滤。改进后工艺
料倒置的水洗除硅工艺。结果表明:与传统工艺 按固液比l:8浸取一次,即进行压滤分离;按固液比l:
相比,水洗除硅率由原来30%提高至70%,减少废渣的3加水,用废酸转型、压滤。结果表明:水转料中钠含量
降低了19.6%,硅含量降低了15%,减少了硅渣吸附的
锆,锫回收率提高了1.33%。
图2硅渣逆流洗涤工艺
图1一酸一碱法工艺流程图
二,“硅渣逆流洗涤”:原工艺为压滤后硅渣,卸至
同时提高了锆元素的总回收率。无法实施“水、料倒
硅渣池中,按固液比1:2加水,搅拌30min,压滤;滤液
置”工艺的企业,减少水洗工序加水后搅拌前的滞留浸
进一次结晶槽中,硅渣弃置。新工艺流程如图。结果
泡时间,也可以提高除硅的效率。
表明:盐酸节约用量(按10000T/年氧氯化锫)936吨;
1.2转型除钠
废弃硅渣含锆量由4.20%下降至2.0%,锆回收率提高
吴锦鹏口3研究了水洗工序新除钠的工艺;新方法
了4.64%。
降低了生产成本,经济效益显著。传统方法:将水洗后
万方数据
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