网站大量收购独家精品文档,联系QQ:2885784924

一酸一碱法氧氯化锆生产工艺进展.pdfVIP

  1. 1、本文档共4页,可阅读全部内容。
  2. 2、原创力文档(book118)网站文档一经付费(服务费),不意味着购买了该文档的版权,仅供个人/单位学习、研究之用,不得用于商业用途,未经授权,严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等,侵权必究。
  3. 3、本站所有内容均由合作方或网友上传,本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺!文档内容仅供研究参考,付费前请自行鉴别。如您付费,意味着您自己接受本站规则且自行承担风险,本站不退款、不进行额外附加服务;查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档,您可以点击 这里二次下载
  4. 4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等,请点击“版权申诉”(推荐),也可以打举报电话:400-050-0827(电话支持时间:9:00-18:30)。
  5. 5、该文档为VIP文档,如果想要下载,成为VIP会员后,下载免费。
  6. 6、成为VIP后,下载本文档将扣除1次下载权益。下载后,不支持退款、换文档。如有疑问请联系我们
  7. 7、成为VIP后,您将拥有八大权益,权益包括:VIP文档下载权益、阅读免打扰、文档格式转换、高级专利检索、专属身份标志、高级客服、多端互通、版权登记。
  8. 8、VIP文档为合作方或网友上传,每下载1次, 网站将根据用户上传文档的质量评分、类型等,对文档贡献者给予高额补贴、流量扶持。如果你也想贡献VIP文档。上传文档
查看更多
一酸一碱法氧氯化锆生产工艺进展.pdf

22 江西化工 2013年第1期 一酸一碱法氧氯化锆生产工艺进展 郭树军 董雪平 (全南晶环科技有限责任公司,江西全南341800) 摘要:介绍了一酸一碱法氧氯化锆的生产工艺特点,综述了氧氯化锆生产工艺的进 展、生产装置的改进,收集了最新氧氯化锆生产过程中三废的综合治理与利用及放射性研 究的信息,分析了产业中存在的若干问题。 关键词:氧氯化锆工艺进展 引言 的滤饼用盐酸中和至pH=7—8。新方法用生产回收 氧氯化锆是制备锆系列材料的一种重要中间产 的盐酸对水洗滤饼进行酸化至弱酸状态pH=4—5(有 品,其锆化合物已被广泛用于实际生活中。锆英砂制 企业酸化至3~4),再用回收的二次碱液进行中和至 备氧氯化锆有四种方法:两酸两碱法、一酸一碱法、石 pH一7,使不溶性钠化合物能较彻底水解而释放出钠。 灰法、氯化法。其中两酸两碱法已不被企业采用,一酸 结果表明:对水洗滤饼进行酸化,使水洗滤饼中未水解 一碱法成为生产氧氯化锆的主流;生产过程中仅用盐 的Na2ZrO,和未洗去的Na2Si03在弱酸性条件下水解 酸和烧碱两种主要原料,原料种类和杂质来源少,为提 出钠,经过滤和洗涤,可除去中绝大部分钠;后续工序 升产品质量奠定了基础;具有流程短、反应控制科学、 的锆结晶析出率提高约10%,简化结晶母液中锆回收 回收率高、产品稳定、杂质含量低等优点…。一酸一碱 工艺,产品质量也有明显提高。 工艺流程如右图: 1.3水洗转型和硅渣逆流洗涤 1生产工艺的发展 罗方承H1等提出了两项技改,每年可节约414.36 1.1水洗除硅 万元。一,“水洗转型”:原工艺分三次漂洗,水洗固液 陈仲丛啦!在研究水洗工序过程中,提出了水、 比分别为1:5、1:4、1:5,加酸转型、压滤。改进后工艺 料倒置的水洗除硅工艺。结果表明:与传统工艺 按固液比l:8浸取一次,即进行压滤分离;按固液比l: 相比,水洗除硅率由原来30%提高至70%,减少废渣的3加水,用废酸转型、压滤。结果表明:水转料中钠含量 降低了19.6%,硅含量降低了15%,减少了硅渣吸附的 锆,锫回收率提高了1.33%。 图2硅渣逆流洗涤工艺 图1一酸一碱法工艺流程图 二,“硅渣逆流洗涤”:原工艺为压滤后硅渣,卸至 同时提高了锆元素的总回收率。无法实施“水、料倒 硅渣池中,按固液比1:2加水,搅拌30min,压滤;滤液 置”工艺的企业,减少水洗工序加水后搅拌前的滞留浸 进一次结晶槽中,硅渣弃置。新工艺流程如图。结果 泡时间,也可以提高除硅的效率。 表明:盐酸节约用量(按10000T/年氧氯化锫)936吨; 1.2转型除钠 废弃硅渣含锆量由4.20%下降至2.0%,锆回收率提高 吴锦鹏口3研究了水洗工序新除钠的工艺;新方法 了4.64%。 降低了生产成本,经济效益显著。传统方法:将水洗后 万方数据

文档评论(0)

syf285160925 + 关注
实名认证
文档贡献者

该用户很懒,什么也没介绍

1亿VIP精品文档

相关文档