1O00MW超超临界机组凝结水精处理运行与控制.pdfVIP

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工业技术 I■ 1O00MW超超临界机组凝结水精处理运行与控制 余 凯 (广东惠州平海发 电厂有限公司 广东惠州 516363) [摘 要]本套凝结水精处理系统包括 :前置过滤器、高速混床、树脂捕捉器、再循环系统、旁路系统、体外再生系统及一套控制装景。自20l0年1O月投运以来 整体运行情况基本稳定,但也存在一些问题与不足。 [关键词]精处理 ;高速混床 ;锥斗分离 ; 中图分类号:P426.3 文献标识码 :A 文章编号:1009—914X(2014)46—0004一O1 1.系统参数 制,快速停止树脂输送至阳塔。然后将阴塔内混脂层传至树脂转存罐,并将管道 1.1单台机组的最大凝结水量为2068m3/h,压力正常为2。2MPa,最大4. 内树脂冲洗至转存罐。再分别在阴、阳塔 内再生阴、阳树脂。再生酸碱液浓度控 5啪Pa,水温正常为35.6℃,最大5O℃。 制3.5%~4.5%。阴、阳树脂进酸碱再生、置换后,再进行4—6次罗茨风机空气 1.2前置过滤器为2×50%凝结水全流量处理,单台最大出力1034m3/h; 擦洗和水洗。当阴、阳树脂再生后正洗出水电导率分别小于5“s/cm后,将阴树 高速混床为4×33.3%凝结水全流量处理,单台最大出力690m3/h,运行流速97. 脂水力输送至阳塔,用罗茨风机进行树脂混合,正洗至出水 电导率小于0.1Hs/ 6m /h。 crn合格备用。最后将树脂转存罐内混脂送至阴塔 。 2.设备结构 5运行中存在问题及处理 2.1前置过滤器采用卧式结构,直径DN1700。内装大流量折叠式滤芯。过 5.1树脂捕捉器滤网间隙过小,运行初期汽水系统过脏 ,造成树脂捕捉器 滤器不设反洗 ,滤芯更换终点压差为0.25MPa,最大允许压差0.35MPa,设计温 进出口差压过大,设计最大压力是0.05MPa,而实际可以达到0.1MPa,严重影 度65。C。调试运行初期采用207m启动用滤芯,机组正常运行后更换为57rn滤芯。 响精处理系统的投运,通过重新选型及汽水系统内部反复冲洗 ,问题已经彻底 2.2高速混床采用球形结构,直径DN3000。树脂层总高度为12X(~m,阳、 解决,机组满负荷运行时,树脂捕捉器进出口羞压最大仅为0.02MPa。 阴树脂体积比为2:3。壳体为碳钢焊接立式压力容器,内壁衬半硬天然无硅橡胶 5.2再生采用锥斗分离技术,设计初期为了省部分费用,采用单锥斗,没有 二层,总厚度5mm。衬胶完整无针孔,能承受15000-20000~电火花试验不被击 采取双锥斗,造成内部分离支管间隙过大,树脂分离后在传送过程中,易出现树 穿。混床进水装置为水帽式,布水均匀,且能阻止混床泄压和混脂时树脂逃逸。 脂混乱,造成树脂不能完全分离,大大影响了再生效果,后期经过改双锥斗,减 底部排水装置为穹形多孔板加梯形绕丝水帽,布水均匀,能避免在局部产生过 小了分离支管与锥斗距离,阴阳树脂分离度大大提高,再生效果得到大大改善 高的流速和偏流,不易形成死区,并防止树脂逃逸。排脂装置设在孔板最底部, 5.3平海 电厂一期超超临界机组采用加氨水全挥发性处理(AVT),PH值 以利树脂彻底送出。在出水管处设有压缩空气进 口,用以混合树脂 。混床设有 控制范围在9.2-9.6之间,这样凝结水含有大量的氨,大大缩短了高速混床的 上 、下两个窥视镜 ,透明、耐压、耐腐蚀 运行周期及周期制水量,改进方法是适当降低PH值控制范围在9.2-9.4之间, 3.系统工艺 减少凝结水系统的加氨量,或采用加氧处理(or),也可考虑混床氨化运行,提 3.1前置过滤器单元:每台机组设2台全流量运行过滤器,不设备用。当一

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