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化工装置不锈钢弯头泄漏失效原因分析.pdf

第 27卷 第4期 吉 林 化 工 学 院 学 报 V01.27No.4 2010年8月 JOURNALOFJILININ UTEOFCHEMICALTECHNOLOGY Aug. 2010 文章编号:1007-2853(2010)04-0077-03 化工装置不锈钢弯头泄漏失效原因分析 庄宝田,宋 涛 (吉林市特种设备检验中心桦甸检验所,吉林 吉林 132013) 摘要:就某化工生产装置不锈钢弯头泄漏事故进行了分析研究.通过对失效部件宏观检验,部件材料化 学成分测定,腐蚀区的金相微观检验等检测数据进行了综合系统分析,找出了发生失效事故的原因. 关 键 词:不锈钢;弯头;泄漏原因 中图分类号 :TQ050.7 文献标志码:A 为了保证设备长期有效和安全运行及产品的 点与焊道相平行且呈环状分布,并处于弯头和管 生产质量.越来越多的生产装置,特别是化工生产 材连接部位的焊道热影响区上部强度降低,存在 装置采用不同材质的不锈钢制作.我国生产的各 运行时的不安全隐患.宏观可见黑色条带状的腐 类不锈钢牌号越来越多,但 由于选材不当,施焊工 蚀产物,致使焊缝在厚度方向上减势. 艺不当,元件组装不合理,同样会导致大大缩短运 2.2 泄漏处剖面宏观检验 行时间,甚至发生失效和安全事故.正确选材、合 弯头与直管为插接角焊,直管插管底端与弯 理组装、规范施焊是保证设备能长期稳定运行的 头存有5mm×6mm空隙,插口有 1.5lnn/×5mm 基础条件. 间隙;宏观可见腐蚀在空隙处产生,并沿弯头内壁 向外扩展,腐蚀深达4.5mm由于管道在运行时 1 概 述 介质冲刷和焊接连接处焊接应力较大而产生的腐 蚀坑,降低了该部位的有效厚度 ¨J,见图1. 某化工厂一生产装置投产 l3个月后,运行中 发生泄漏.对该装置泄漏弯头泄漏失效原因进行 了分析. (1)生产装置介质 生产装置主要介质为乙烷、聚异丁稀、NaOH 0.3% 、BF30.3% . (2)生产装置工艺参数 压力:0.4MPa 温度 :30℃ (3)材料规格 : 5X3.5 (4)材质:304 图1 弯头宏观 2 宏观检验 3 弯头管件材料化学成分 2.1 泄漏点形状位置 经化学分析,弯头管件化学成分:C:0.06%; 该泄漏弯头为9O。弯头,泄漏点产生于弯头 S:O。016% ;Si:0.56% ;Mn:1.66% ;Cr:14.71% ; Ni:8。82% . 与直管焊接处,距焊 口10mm处的弯头侧 ,泄漏 收稿 日期:2010-06-25 作者简介:庄宝田(1957一),男,吉林省吉林市人 ,吉林市特种设备检验中心工程师,主要从事热能与动力工程方面的 研究. 吉 林 化 工 学 院 学 报 2010经 分布大量点状夹杂物,见图8. 4 微观检验 在腐蚀区取样进行微观金相检验,可见腐蚀 呈多点针孔状微裂纹,并向外壁扩展,见图2.

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