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无功自动补偿技术在杨村煤矿35kV变电所中的应用
【摘 要】杨村煤矿35kv变电所经过无功自动补偿系统改造,实现自动跟踪无功补偿。无功补偿自动化的实现,减少了由于人工操作不及时或补偿量投入不当,出现的欠补或过补的问题,提高了无功补偿精度和系统的功率因素,改善了变电所的供电质量,减少电力损失,节约了电能,确保了操作人员人身安全和变电所的安全运行。自动跟踪无功补偿局部控制技术上有较大的创新。
【关键词】变电所;无功补偿;电容器;功率因素
0 概述
杨村煤矿35kv变电所有两台主变压器,运行方式为一台运行一台备用,主变一次侧35kv,二次侧6kv。6kv中压系统分为两段母线,采用并列运行的方式。原系统的无功补偿采用高压集中补偿的方式,补偿方式为静态补偿,由变电所值班员根据矿井负荷变化情况及功率因数人工进行投切。
1 原无功补偿存在的问题
35kv变电所运行时最大负荷可达4500kva,最小负荷 1000kva,负荷昼夜变化大,当节假日或井下停产检修时负荷更小,电容器的投入需要随时变化。原系统电容器的投切完全由人工操作,负荷变化大导致对电容器的操作较为频繁。两段补偿装置原来全部为静态补偿方式,需要变电所值班员根据矿井负荷量人工进行投切,对操作人员人身安全极为不利。
2 无功自动补偿系统技术改造
2.1 确定电容器补偿容量
按照变压器容量8000kva对两段母线的电容器补偿容量进行设计,并结合其补偿容量对功率因素的影响,将两段母线的容量设计为每段1500 kvar。
2.2 选择电容器的补偿方式
系统采用集中补偿分组自动投切方式,部分电容器容量固定,其他容量分三组进行自动投切。将每段母线的1500 kvar电容器可分为四部分如下:
a)固定补偿部分:600kvar
b)第一自动投切部分:300kvar
c)第二自动投切部分:300kvar
d)第三自动投切部分:300kvar
2.3 功率因素的调节研究分析
根据变电所实测数据,最大负荷为4500kva时,而功率因素大约为0.87,这时的补偿容量为900kvar,由此可得:
s=4500kva qc=900kvar
cos?覬=0.89
p=s cos?覬=4500×0.89=4005kw
q=2050kvar
ql=q+qc=2050+900=2950kvar
当三组电容器全部投切时,负荷仍为最大,有功负荷则保持p=4005kw 不变,而电容器无功qc=1500kvar。整套无功q=ql-qc=2950-1500=1450kvar,计算可得cos?覬=0.95。
由此可见,即使负荷达到最大负荷时,三组电容器完全投入,功率因素仍然可以得到明显的提高。
在未达到最大负荷时,可通过自动投切电容器容量,使功率因素达到要求的范围之内(可设定为0.92~0.97之间),并且通过自动调节电容器容量来调节母线电压的大小,从而起到改善供电质量及调节功率因素的目的。
2.4 项目所达到的目的
装置调节控制的原则:保证供电电压在允许变动范围内的前提下,充分调节控制装置的无功补偿功能;有效的减少电容器的投切次数,实现电网无功功率就地平衡,降低电网损耗,提高电压合格率。
3 关键技术与创新点
3.1 占地面积小、安装施工简单
把电容器分成多组,减小了整套装置的占地面积。
3.2 模块式电容器投切专用真空开关
电容器投切专用开关采用模块式结构设计,体积小可任意组合,能在1.2×1.2平米的柜底安装5台,开关的灭弧室采用真空断路器灭弧室,能长期承受投电容器时涌流的冲击,操作机构设计可靠动作寿命为2万次。
3.3 每组电容实现微机保护
对各分组电容器都装有过电压、过电流和三相不平衡电压的微机保护,能及时发现电容器的内部故障,有效防止电容器内部故障的扩大,杜绝电容器由内部故障状态发展到事故状态,保证电容器组的安全运行。
3.4 “四遥”功能,任意连接通信
具有rs-232,rs-485通信接口,可接入变电所综合自动化系统或调度自动化系统,实现“四遥”功能。
4 应用效果
无功自动补偿系统改造后,达到了以下主要应用效果:
4.1 提高功率因数能有效的提高线路输送能力
线路负荷一定时,功率因数的降低,线路中的无功电流就会增大;功率因数升高,线路中的无功电流就会减小。功率因素的提高,有效的提高了线路的输送能力。
4.2 提高功率因数能有效的降低变压器损耗
变压器正常运行时的损耗取决于变压器变送无功功率的大小。系统功率因数低,变压器变送的无功功率大损耗就大,系统功率因数高,变压器变送的无功功率小损耗就小。
4.3 提高功率因数能有效的提高变压器变送能力
变压器初次级线圈的额定电流是一定的,无功电流通过的多了,有功电流通过的就少,功率因素的提高可大大增加有功电流的值,可有效地提高变压器的变送能力。
4.4 提高了电能的利用效率,
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