精炼热态渣循环应用实践.pdfVIP

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第34卷 第3期 山 东 冶 金 Vol.34 No.3 2012年6月 Shandong Metallurgy June 2012 节能减排节能减排 精炼热态渣循环应用实践 徐志成,刘界鹏 (青岛钢铁控股集团有限公司 第二炼钢厂,山东 青岛266043) 摘 要:介绍了LF精炼热态渣在转炉炼钢厂的循环应用情况,分析对比精炼渣循环利用前后电极消耗、电量消耗、辅料消 耗、脱硫能力、钢水回收量等生产数据后表明,精炼渣循环利用后的钢水回收量比原工艺多了1.175t/炉,电极消耗降低0.08 kg/t,电耗降低7.7kW·h/t,石灰降低6.12kg/t,萤石降低1.65kg/t,同时促进了精炼快速成渣,缩短了精炼处理周期,保证了精 炼钢水的质量。 关键词:精炼热态渣;循环应用;造渣;脱硫;钢水回收 中中图分类号号:TF769 文献标识码:A 文章编号:1004-4620(2012)03-0049-02 1 前 言 钢种和渣量大小,调整循环利用次数,在保证质量 的前提下节能降耗效果显著。 目前受世界金融危机的影响,钢铁行业遭受了 前所未有的严峻形势,在这样的背景下,如何降低 3 精炼渣循环利用情况分析 成本,化困境为机遇,迎难而上,度过难关,成为钢 确定使用精炼渣循环利用工艺后,对使用情况 铁行业面临的重大挑战。LF精炼渣的循环利用,不 进行跟踪并记录相应的数据,在钢水脱硫、钢水回 需增加新的设备支持,只需将连铸浇注后钢包内余 收量、节能降耗、化渣时间等方面对精炼渣循环利 渣倒入转炉出钢后的钢包内,操作和应用相对简 用前后数据进行对比。 单,并且可以明显地降低生产成本,同时还可以保 3.1 确定精炼热态渣循环利用工艺 证产品质量。因此,开展LF精炼热态渣的循环利用 由于青钢的厂房布置相对较紧凑,转炉出钢后 具有重要的意义。 钢包车直接开至精炼跨,连铸浇注后钢包内余渣可 2 LF精炼造渣工艺 通过天车操作直接倒入转炉出钢后的钢包内。进 入LF炉只需补充少量的造渣料即可进行精炼,操作 2.1 精炼渣理论 相对简单,不需增加新的设备,从而为实现精炼渣 在LF处理工艺中,造渣制度是其中最为关键的 循环利用工艺创造了优越条件。 一项工艺制度,在精炼渣的控制方面要综合考虑到 3.2 对钢水脱硫的影响 炉渣的碱度、发泡性能以及炉渣的流动性。炉渣碱 根据精炼初次渣量,加上每次循环后补充的石 度和流动性直接影

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