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第33卷 第3期 山 东 冶 金 Vol.33 No.3
2011年6月 Shandong Metallurgy June 2011
节能减排节能减排
烧结机尾除尘改造
李兴义,卢 静,包文琦,赵 军
(莱芜钢铁集团有限公司,山东 莱芜271104)
摘 要:莱钢1105m烧结机通过增加1级121m 电除尘器,设计选用滤料和袋笼,改善供气系统,控制除尘清灰,改造集气# 2 2
罩、除尘管道等措施,将机尾电除尘器改造为电袋复合除尘器。改造后,实现了粉尘达标排放,粉尘排放浓度30mg/m 以3
下,布袋的完好率保持在99%以上,年节约运行费用47.5万元。
关键词:烧结机;除尘;电除尘器;电袋复合除尘器
中中图分类号号:X757 文献标识码:B 文章编号:1004-4620(2011)03-0054-02
1 前 言 机尾烟气含尘浓度比较大,电除尘器经常出现电晕
闭塞(即高电压、低电流)现象,严重时,还出现运行
莱钢股份炼铁厂共有4台烧结机,其中1105m# 2 电流为“0”的情况。3)芒刺结球。由于粉尘的浓度
烧结机尾配备76m 三电场机尾电除尘器。因生产2 大且不稳定,烟气温度高,再加上粉尘理化性质的
需要,1烧结机由105m 扩容到132m ;同时3烧结# 2 2 # 特殊性,常会出现结球现象。
机大烟道放灰系统合并到1烧结机,增加了两条皮# 2.3 两种除尘器使用参数对比
带除尘点,且此部分灰尘比较细,在皮带转运过程 国内钢铁企业在烧结机尾除尘技术上主要采
中扬尘严重,造成电除尘器入口含尘浓度、实际电 用电除尘器、布袋除尘器,极少数使用多管除尘。
场风速均超过原设计值,粉尘得不到有效的捕集, 莱钢股份炼铁厂充分考虑现场条件、粉尘特性、排
除尘器的运行参数不理想,有效功率仅为50%~ 放标准、除尘效率和运行费用等多种因素,对两种
60%,电场闪络频繁。出现这种状态的原因是电场 主要除尘设备的各种参数做了详细对比。
不能适应工艺的变化引起的。另外,除尘器各电场 2.3.1 除尘效率对比
的二次运行电流都比较小,加上运行电压不高,电 电除尘器的除尘效率可达到99.9%以上,但电
场强度达不到要求,导致粉尘在电场中的驱进速度 除尘器对粉尘的比电阻比较敏感,所以其除尘效率
比较小,还没有被捕集到极板就已经逃逸电场。 并不稳定。刚投入运行时,除尘效果较为理想,但
为此,从改变除尘工艺和改造除尘设施入手, 经过一段时间运行后,会出现芒刺线尖端结球、振
进行除尘器改造。 打不彻底等现象,使除尘效率明显下降,很难实现
达标排放。
2 烧结机尾除尘方式的选择
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