湿磨干烧窑燃无烟煤的应用实践.docVIP

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湿磨干烧窑燃无烟煤的应用实践.doc

湿磨干烧窑燃无烟煤的应用实践 余就南 (广州水泥厂,广东 510160) 关键词:无烟煤,燃煤方案,工艺措施,效益 0 引言   我厂现有700t/d和2000t/d熟料的湿磨干烧ILC-E预分解窑生产线各一条,年产水泥100万t。其中700t/d熟料的#5窑是我国最早引进的湿磨干烧窑之一,2000t/d熟料的#6窑在我国引进的同类型生产线中产量最高,并于1998年被确认为全国第二批达产达标新型干法窑。   #5窑、#6窑自建成投产以来,一直用优质烟煤作燃料。由于我厂处在烟煤资源贫乏地区,优质烟煤(挥发分26%±2%)每吨进厂价高达300元~320元,占水泥生产总成本的40%~45%,且居高不下。为降低水泥生产成本,提高企业经济效益,我厂从1999年3月开始进行用无烟煤取代部分烟煤煅烧熟料的试验,试图通过向工艺改革要能源,保质增产不增能,力争到年底实现试掺30%无烟煤,降低成本300万元的目标。为实现这一目标值,在生产试验过程中我们采用了分阶段试验的方案,即第一阶段试掺10%无烟煤,第二阶段试掺20%无烟煤,第三阶段试掺25%无烟煤,第四阶段试掺30%无烟煤。现将有关试验情况及结果作一介绍,供参考。 1 技术措施 1.1 配煤方案及煤粉制备   我厂生产用燃料均由外地购进,其品种多、挥发分和灰分波动大。本生产试验用烟煤主要来自河南平顶山煤矿,无烟煤主要来自省内,燃煤工业分析见表1。   根据国外资料介绍,结合我厂湿磨干烧ILC-E预分解窑工艺、装备配套条件等,确定了生产试验配煤方案(见表2)。从表2可以看出,30%无烟煤+70%烟煤方案与100%烟煤方案相比,其挥发分低6%、灰分低3%、热值高1000kJ/kg。热值的提高意味着理论燃烧温度的上升,在保证煤粉完全燃烧的情况下,有利于提高窑的热力强度,技术上是可行的。   进厂原煤按品种分别入仓。其中出预均化堆场的高挥发份烟煤入联合中仓(k2),中、低挥发份烟煤入联合南仓(k1),无烟煤入联合北仓(k3);再用吊机抓斗将联合南仓中的中、低挥发份烟煤送至缓冲缸(g1,g2),高挥发份烟煤送至g3,无烟煤送至g4;出缓冲缸燃煤经配料、计量、破碎后分别送至由2台烘干机(Φ2.4m×18.3m)和4台煤磨机(其中2台Φ1.8m×6.1m,2台Φ2.2m×6.5m分别带Φ3.5m离心式选粉机)组成的粉磨系统粉磨,煤粉成品分别送至#5、#6煤粉储备库。系统主要配置见表3。   煤粉的着火温度和燃烧速度除与挥发份有直接关系外,还与煤粉的灰分、水分以及细度有关,因此对低挥发份燃煤细度的控制至关重要。为此,我们将煤粉细度(80μm)筛余由原来13%±2%降至10%±2%。表4为煤粉颗粒分布情况,从表4可知,随着无烟煤掺入量增加,煤粉细度控制提高,80μm筛余下降,比表面积增大,以有利于煤粉的燃烧。 1.2 生料配料方案   我厂原料均为外购,成分变动大(见表5)。   湿磨干烧窑在配料方案选择上既有别于湿法窑的“两低一高”,又有别于新型干法窑的“两高一中”。为使用低挥发分燃煤煅烧熟料,还须寻求一个易磨性、过滤性和易烧性均好的配料方案。我们根据原、燃料特性,决定用砂页岩、粉煤灰取代部分黄泥浆,实行5组分配料。生料率值为:KH=0.91±0.02,SM=2.5±0.01,IM=1.5±0.1,采用比率值烧制的熟料质量见表6。   从表6可知,1999年3月~12月熟料28d抗压强度平均值达61.8MPa(波动范围为60MPa~63MPa),从10多个熟料岩相取样状况可以看出,只要配料方案得当,并处理好热工制度,用低挥发分燃煤是可以稳定生产出优质熟料的。 1.3 稳定热工制度   为了稳定热工制度,在实际生产中必须严格执行“五稳保一稳”的工艺原则。  (1)稳定入窑生料质量。我厂棒球磨具有粗碎能力特强,产品颗粒均匀的特点,对生料细度可以进行动态控制,将物料的易烧性与细度和煅烧效果有机结合起来,以确保出窑熟料中f-CaO的质量分数小于1.2%,升重在(1200±75)g/l范围内。生料工序质量控制指标及其合格率见表7。  (2)稳定入窑燃料质量。1999年我厂为确保用低挥发分燃煤煅烧技术的成功,在粉磨电耗增加不大、产量满足要求的条件下,适当提高煤粉细度控制指标,并确保其质量合格率>95%。入窑煤粉质量指标见表8。  (3)稳定窑炉喂煤量。鉴于#6窑的工艺特点(流程见图1),熟料烧成热耗控制在3595kJ/kg~3678kJ/kg,入炉、窑煤量分别占总煤量的10%~15%和85%~90%。使用低挥发分燃煤时,在保证分解炉出口温度及二级预热器不结皮堵塞的情况下,提高分解炉温度,对煤粉燃烧的强化着火、火焰稳定和燃烧作用大于提高煤粉细度。所以在煤粉细度提高幅度不大的情况下,原有A53温度一定要控制在

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