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提高20CrMo钢制拉杆使用寿命的研究
刘宗茂毛磊伍燕生胡建文孟永强
(河北科技大学河北石家庄050054)
发生早期断裂的主要原因。通过对几种细化晶粒方法的比较,得出采用二次正火可细化晶粒
并消除魏氏组织。
关键词:20CrMo;失效分析;魏氏组织;--次『F火
某设备拉杆用20CrMo钢管制造,钢管长 从锻后断口部位取样进行金相观察发现
2500mm、内径70mm、管壁厚8mm,管体用中
频感应加热到1100”C后,在平锻机上进行锻 氏组织存在,如图2。魏氏组织以及经常与
造,目的是把管头300mm范围内,将管壁厚之伴随产生的粗大晶粒会使钢的机械性能显
著降低,由此认为拉杆锻造加厚过渡区的粗
由原始管的8mm增加到15mm,加厚过渡区长
度100mm,此工作需经两次锻造完成,锻造大晶粒和由于锻造后冷却速度的不合理而产
后堆垛空冷,最后进行调质处理。然而拉杆 生的魏氏组织是使拉杆断裂的主要原因。
的使用寿命较短,经常发生断裂,断裂部位
在加厚过渡区。
本文对拉杆进行失效分析,找出拉杆断
裂的主要原因;并对魏氏组织产生的条件进
行了实验模拟,在大量实验的基础上提出了
一种有效细化晶粒和消除魏氏组织的热处理
工艺。
1.失效分析
对拉杆进行拉伸试验,发现其断裂的部 . 图2 20CrMo锻后组织X500
位与实际生产中断裂的部位完全相同,在锻
2. 魏氏组织的生成试验
造的加厚过渡区。该区由于应力集中而断裂,
如图l所示。 为了解魏氏组织的产生条件,在模拟实
际生产加热条件的情况下,观察不同冷却速
度下魏氏组织的产生情况。试验从锻造前的
17×14(mm)。
将高温电炉空炉升温至11000C,到温后
装入试样,保温半小时后,分别以不同的冷
却方式进行冷却,冷却方式如表1。
图1拉杆应力集中及断裂部位示意图
对采用不同方式冷却的试样进行盒相分
表1 冷却方式一揽表 析,结果表明空冷和坩埚冷却的试样显微组
织均为珠光体,且珠光体组织均匀,无魏氏
冷却 组织产生。
试样 说明 对冷粗砂冷却试样(如图3所示)和细
方式
编号 砂冷却试样进行金相观察,其组织均为珠光
体组织.无魏氏组织产生.但珠光体晶粒较粗
0 空冷 室温210C
大,且有一定的各向异性.因此降低了试样的
机械性能.实际生产中如对锻后拉杆采用此
坩埚直径70mm,高
两种冷却速度冷却,应迸一步采取细化晶粒
1 坩埚冷 35ram,顶部用耐火砖盖的措施。
亚
坩埚直径为llOmm,高为
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