均酸废水处理的工程实践.docVIP

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均酸废水处理的工程实践     某中意合资公司生产均苯四酐和均苯四酸(简称均酐和均酸)化工产品。生产过程为:原料均四甲苯,在温度400℃左右时进行空气催化氧化反应,获得均酐,均酐水解得到均酸。在催化氧化反应尾气洗涤和均酐水解时产生的均酸工艺废水,每天最大排放量36m3。 1 工程概况 1.1 设计水质水量及处理要求   尾气洗涤废水流量连续排放,均酐水解废水间歇排放,混合废水呈淡黄或棕色。工艺废水数据列于表1。   表1 均酸混合工艺废水水质 CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) [H+]/(mol·L-1) 范围 4720~34382 690~5200 0.04~2.50 平均 16552 2433 0.146   由表1知均酸废水的CODcr浓度高,变化范围大,CODcr主要由有机芳香酸形成;pH低,且氢离子浓度变化范围大。废水的设计处理量为36m3/d。另外冷凝冷却水、生活污水的混合废水320m3/d,CODcr浓度约300mg/L,需与工艺废水混合处理。   混合废水处理后,排放水质要求达到GB8978-1996《污水综合排放标准》表4二级标准。 1.2 处理工艺的确定   废水主要成分是均酸、偏苯三酸、连苯三酸、顺丁烯二酸,总体以芳香酸为主,CODcr浓度高,酸度强,颜色深,m(BOD5):m(CODcr)比值低。根据有机芳香酸与三价铁盐反应形成的芳香酸铁盐沉淀物,能从废水中分离出来的特性[1],我们确定采用清污分流,强化预处理,再混合处理的工艺路线。具体工艺流程见图1。各处理单元设计处理效果列于表2。   表2 各处理单元设计处理效果 CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) pH 颜色 总水量/(m3·d-1) 工艺废水 16552 2433 <2 棕褐 36 化学预处理 6620 3310 7~8 无色 36 低浓度混合废水 300 90 4~7 无色 320 调节池 939 416 7~8 无色 356 生物流化床 422 125 7~8 无色 356 接触氧化池 148 31 7~8 无色 356 气浮池 118 28 7~8 无色 356 1.3 主要设计参数 1.3.1 收集池   钢筋混凝土地下结构,内部尺寸8.0m×1.7m×3.0m,共3只,每只有效容积38m3,池内部用玻璃钢树脂防腐。3座池轮流收集和排出废水,池底平铺生铁屑。3d一个周期。 1.3.2 调节池   钢筋混凝土地下结构,内部尺寸8.0m×8.0m×3.0m,有效容积128m3,废水停留时间8.5h。池底布置穿孔曝气管。 1.3.3 生物流化床   钢制塔式设备,反应区φ2.6m×8.5m,分离区φ4.4m×1.8m,总安装高度12.5m,反应区有效容积45m3,有效反应停留时间3h。设备容积负荷为7.0kg[CODcr]/(m3·d)。 1.3.4 接触氧化池   钢筋混凝土地上结构,内部尺寸6.0m×12.0m×4.5m,有效容积288m3,废水停留时间19h。填料容积负荷为0.6kg[CODcr]/(m3·d)。 1.3.5 气浮池   钢制设备,尺寸6.0m×2.5m×3.8m,主体结构分反应区、分离区、清水回用区。设备底部设置污泥沉淀斗。溶气用水直接取处理排放水,采用液位自动控制。 2 处理结果   工程调试时微生物接种采用城市污水处理厂的剩余污泥,采用较大的接种量,分阶段逐步提高有机负荷,1个月后设施处理能力已达到设计要求。稳定运行3个月后,环保局进行验收监测。监测结果平均值列于表3:   表3 设施验收监测进出口数据平均值 CODcr/(mg·L-1) BOD5/(mg·L-1) pH SS/(mg·L-1) 颜色 工艺废水 23600 9680 <2 33 棕褐 低浓度废水 238 95 4.5 34 浅黄 处理排放废水 95 23 7.5 23 无色 注:工艺废水取一次随机样。   3 工艺特点分析 3.1 清污分流   工艺废水具有CODcr浓度高、酸性强、颜色深的特点,生产车间内实施清污分流后,废水输送和贮存的防腐要求总量减小,能节省工程费用;视觉上减轻废水的污染程度;为化学预处理创造良好的条件。 3.2 强化预处理   针对工艺废水的化学特性进行预处理,采用生铁屑与工艺废水中的酸反应,具有几方面的优点:   ①反应产生二价铁离子,在碱性条件下曝气转化成三价铁离子,可满足沉淀有机芳香酸的需要,能去除CODcr量的60%以上,废水颜色由棕褐色降到无色。   ②生铁屑与酸性废水还原反应产生新生态氢,能改变部分有机物的结构,加上大部分芳香酸的沉淀去除,废水的BOD5与CODcr的质量比由处理前的0.15提高0.50,有

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