中鲈开车方案091216.docVIP

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中鲈科技聚酯装置开车方案 状态确认 装置首次开车,必须高标准、严要求,确保一次投料成功,尽力避免发生设备、安全、操作、和质量事故,对装置各个区域工艺、设备状态进行最终确认尤其重要。 1、 工艺、设备、仪电人员经过理论及实际操作培训,并考核合格。 2、 消防、通讯、空调、照明等系统已经投运,满足安全生产及工艺要求。 3、 原、辅材料已准备就绪。包括PTA、EG、TIO2、DEG、ADD、催化剂、TEG、热媒、煤炭及切片包装材料等。 4、 公用工程含循环水、冷冻水、脱盐水、软水、电、压缩空气、仪表空气、氮气、水蒸气等已经全部具备,并已到界区用户,压力、流量、温度等参数正常。工艺废水处理系统已调试完毕,随时可以接受工艺废水。 5、 所有设备及管道经过最终检查,安装、配管无误。 6、 反应釜及其他储罐标定完成,数据可靠,并已绘成图表备用。 7、 反应釜及其他储罐和管道清洗、吹扫、检漏已完成,试车盲板、临时管路已拆除,唇焊口已全部焊接。 8、 轴封站(EG、甲基硅油)、润滑站、恒温水系统已正常循环。 9、 动设备已经单机、联动调试合格,包括泵、搅拌器、电动葫芦等。 10、 除齿轮泵外,其他泵及搅拌器标定时带载运转测试完成,发生故障已及时消除。 11、 05—R02/05—R03搅拌器在升温过程中已间歇点动,电流正常,无异常声音。所有动设备电机已送电备用。 12、 仪表已完成调试及联动工作,包括液位计、流量计、温度计、粘度计、压力表、控制阀等。 13、 所有仪表经过最终检查,量程合格并和DCS内部统一。 14、 关键流量计已用水称重标定,关键温度点(六个反应釜内温及工艺塔塔板、塔顶温度)温度到位后已用点温计测校。 15、 所有控制阀中控输出与现场开度已进行核对。液位计、压力表等仪表隔离阀门已开启。 16、 05—R02/05—R03搅拌器和05—P02、05—P03测速装置已安装备用 17、 DCS系统流程绘制、面板组态、内部调试完成,PID参数、连锁值、报警值已合理设置,已配合现场调试,UPS已备用。 18、 确认05—R02、05—R03液位计放射源已打开,LIC—05210、LIC—05310、LIC—05311处于工作状态。 19、 确认04—A01、04—A02与反应釜低低液位报警连锁,05—A02、05—A03设反应釜低低液位报警,不投连锁,其中04—A01\04—A02与差压(鼓泡)液位计连锁,低低液位报警为04—A01/04—A02桨叶顶部位置,根据标定曲线查得,应有保守余量。 20、 安全阀04—R01、04—C01、05—H09、04-E11、05-E11、05-E31、37—V02、04-V04、蒸汽发生器(炉区)、37—H01.1/2/3(新增)已安装,并调检完成,设定起跳压力合理,能满足保护设备要求。 21、 05—P02、05—P03已安装,电机脱开空转,方向正确,万向节已热对装配,泵体升温,热锁完成。 22、 05—F02三台已装好滤芯,一台为空腔;05—F03二台均已装好滤芯;均已升温,热锁完成,并气密合格。 23、 EG进入界区,各罐液位如下01—V03 80% ,V04 60% ,V05 50%, V08 20%, 05—V04/V05/ V06/V09/H09, 20—V01注入60%液位,各罐EG经过化验含水量正常。 24、 热媒系统充进热媒,冷态循环干净(80目滤网清洗间隔12小时以上),试车滤网更换为40目。三台煤炉已烘炉 (-100度,7天), (--150度,4天--)升温,速度为5℃/HR。热媒站供热系统稳定,一次热媒进回主管温度维持325±3℃,整个系统热锁完成。 25、 37—V02保持50—80%液位。 26、 所有热媒泵运行平稳,无气蚀、无异常振动,运行电流正常,热媒屏蔽泵恒温水流量、温度正常,备台处于热备状态。 27、 系统升温时,所有物料阀门50%开度,各反应器、管道开排气口。防止热膨胀对阀门设备造成损害。确认所有被加热设备加热良好,阀门开关自如,位置正确。夹套管要用温度计分段检查管道表面温度。 28、 系统温度到位,分别设定如下: 04—C01 TIC-04313 180度, 04—R01 TIC—04110 255度,04-R02 TIC—04211 255度,混合釜TIC-04311 255度,05-R01 TIC—05110 265度,05-R02 TIC—05210 270度,05-R03 TIC—05310 275度,05-P15 TIC—05240 285度,05-P17 TIC—05520 215度。控制阀开度合理,旁通关闭,已投自动运行,各系统热锁完成。29、 05—E01 ,E02, E03, 05—J09已建立EG

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