蒸喷塔在小高压洗涤塔的经济效益.pdfVIP

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蒸喷塔在小高压洗涤塔的经济效益 徐华 (马钢第一能源总厂,安徽马鞍山243000) l前言 (2)充分利用高炉的炉顶压力来提高文氏管喉 随着炼铁工艺技术的不断提高和成熟,马钢老 口差压,将文氏管喉口差压曲10kPa提高到(20~ 的炼铁企业,由于受占地面积和资金的局限性,实行 内部挖潜和技术改造,对中、小型高炉进行改造,将 大量的煤气压差调试和对煤气含尘量测定,当喉口 原有的常压高炉炉顶压力(20—25)kPa;提高到(50 高炉煤气不需在通过电除尘的再次除尘,其煤气中 ~100)kPa的小高压炉顶,以此来提高中型高炉的 冶炼强度和高炉的利用系数。煤气净化、除尘工艺 的含尘量小于国家标准.10mg/m3规定。 充分利用小高压炉顶的煤气压力来提高文氏管喉口 (3)在实际生产运行中,煤气的含尘量4mg/ 的压差,使高炉煤气不需经过电除尘的再次除尘,从 m3,甚至超过电除尘的除尘效率,从而满足煤气管 而降低高炉煤气的净化费用,因此对高炉煤气的湿 网的输送要求和保证用户的使用要求。 2.5小高压洗涤塔改造后节能、降耗对比(按2004 法除尘进行相应改造,以满足高炉扩建、改造后的煤 气净化、除尘工艺和煤气的输送。 年经济考核,见表1) 表I两种洗涤塔效果对比表 2湿法除尘工艺简介 煤气 瓶 水耗:5.0t/kin3电耗:1.8kW·h/kin3 2.1改造前常压高炉的湿法除尘工艺 名称 处理量 耗水量 水耗 耗电量 电耗 21.2元 0.44元 高炉一重力除尘器一洗涤塔一并联双文定径文氏管一旋风脱水 km3/h/kin3 t,l口【n3 0.33元,tkW·Wlq一,kW·h 器一半净煤气总管一电除尘一净煤气总管一用户 常压 50 10(D 250 82.5 45D 198 洗涤塔 2.2改造后小高压炉顶的湿法除尘工艺 小高压 高炉一重力除尘器一洗涤塔一米粒可调文氏管一重力脱水器一 洗涤塔 85 10:B2 425 140.3 765 366.6 减压阀组一旋风脱水器一半净纸总管一电除尘一净繁雠一用户 从表1改造后可以看出(除去设备的检修按年 十 一密闭蝶阀一旋流板脱水器一 340天计算): 2.3米粒可调文氏管性能、参数 (1)常压洗涤塔煤气处理50岔/h的盈余状况: (1)喉口:长×宽×高=600×600×700;材质: 1Crl8Ni9Ti;厚度:22mm;采用法兰连接。 =636(万元) (2)收缩管+:长度:1735mm;材质:1Crl8Ni9Ti;厚 (2)小高压洗涤塔煤气处理85k甜,h的盈余状 度:16mm。 况约: (3)扩散管:长度:6035mm;材质:16Mn;厚度: ● (1802—140.3)×24’(

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