炭化室高4.3米焦炉捣固机技改应用探讨.pdfVIP

炭化室高4.3米焦炉捣固机技改应用探讨.pdf

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焦炉莰术 炭化室高4.3米焦炉捣固机技改应用探讨 山西同世达煤化工集团 解浩卫云山赵勇虎 摘 要:本文根据捣固机在生产运行中出现的各类故障,从结构设计、导 向系统、旋转支承方式、弹性轮中心距的调整等方面进行了分析研究,并针对问 题实施了一系列行之有效的技术改造。 关键词:捣固机技改弹性轮弹性元件相位差 1.前言 山西同世达煤化工集团公司焦化分厂2#焦炉为炭化室高4.3米50孔捣固焦 炉,于2003年12月投产,所用捣固机为太原重工集团设计制造的第一台7机21 锤固定式捣固机。此台设备由于设计缺陷和不足,严重影响了焦炉生产运行,投 产几年来,我们的技术人员与设备厂家对设备进行了多次改造,虽使用效果明显 好转,但仍存在设备故障率高、检修工作量大、维修费用高等问题。为此,我们 组织相关管理人员与技术人员成立技术攻关组,经过观察分析,制定了技改方 案,并对现运行的捣固机全部实施专项技术改造,取得明显效果。 2.改造前存在问题 2.1锤杆落锤时摆动大,经常砸在侧壁上,造成锤头断掉或弯曲; 2.2弹性轮主动轴运行时断裂;轴承座铜瓦磨损严重,使用周期短; 2.3弹性元件的选用上存在问题,两个弹性块靠螺栓连接为一个整体,这种 结构的弹性块经常损坏,使用周期短(由于弹性块频繁损坏造成夹紧量经常发生 变化),一般使用周期不足3个月; 2.4弹性轮摩擦板规格有多种,弧长短不等(有螺栓孔5、6、7、8、10个的 5种),使提锤时两弹性轮不能同步; 2.5弹性轮固定摩擦板的连接螺栓由于捣固锤摆动而损坏; 2.6捣固机电机负荷大,电流偏大; 2.7捣固锤摩擦片摩损量大,经常更换,且需要经常调整两弹性轮中心距; 2.8齿轮箱下部底座固定螺栓松动后无法紧固; 2.9运行时震动大,机架易开裂。 3.原因分析 .--——90·--—— { 焦炉技术 3.1弹性轮 3.1.1三个弹性轮安装于一根主动轴上,中心距不能单个调整,只能通过在三 个轴承座上加减垫片来进行调整,由于单根加紧量的调节使三个轴承座底的垫片 厚度不等,主动轴受力不均匀,是主动轴断裂的主要原因; 3.1.2弹性轮中心距的调整,要求对称于捣固锤杆中心,两边对应调整。由于 两侧轴承座垫片厚度不等,致使弹性元件损坏的速度加快,同时捣固锤的摩擦片 也磨损严重; 3.1.3弹性轮的选用。弹性轮有8个、10个的螺栓孔两种,同一组弹性轮存在 混杂使用的情况,两弹性轮摩擦块接触角度偏差,造成提锤时不同步,使捣固锤 来回摆动容易出现砸锤现象。 3.2导向系统采用3组固定板做导向,易磨损、维修难度大。中间导向板位置 设计偏上,捣固锤在捣固底煤时,只有底部一组导向(固定板)与锤杆接触,起 不到导向的作用,不能垂直上下运动,造成锤杆摆动、捣固机架开裂和锤杆磨损。 3.3每台捣固机主动轴上有三组轴承座,轴承座内镶有铜套;使用铜套的轴 承座配合间隙大,同时铜套易磨损。使用周期较短,磨损后间隙增大造成弹性轮 中心距发生变化,影响捣固锤加紧量使整组锤杆运行速度不一,造成埋锤现象; 由于铜套磨损造成三组轴承座间隙不等,致使主动轴变形进而发生断裂。 3.4一台捣固机上三组弹性轮凸轮圆的安装相位差没有达到120。,提锤时有 出现两组同步现象,造成捣固机电机负荷大,电流偏大,减速机易损坏。 3.5捣固机齿轮箱下部底座固定螺栓出现松动后无法紧固,造成齿轮箱与主 动轴齿轮间隙变动,造成齿轮磨损、损坏。 3.6由于捣固锤摆动大,造成机架开裂。 4。改造方案 4.1弹性轮 边无法加减垫片;现改为短垫片(宽140×长llOmm),保汪上下均可加减垫片, 方便了检修; 4.1。2通过加减垫片,保征三组弹性轮中心距均为600±lmm; 4.1.3统一弹性轮的使用,全部规范弹性元件为8个的弹性轮,保征三组弹性 轮夹紧变形量一致; 4.1.4淘汰二合一弹性块选用整体结构,使用周期由原3个月延长至今6个月. 预计使用寿命在12个月左右,保证了弹性轮的夹紧量; 4.1.5弹性轮凸轮圆以前有多种,弧长短不一

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