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本钢1#连铸机主液压控制系统升级与完善
黄 轶
本钢炼钢厂,辽宁本溪117000)
摘要:本钢1#连铸机主液压原控制系统和原设计存在的问题,影响了铸机正常的生产;利用1
#铸机控制系统升级的机会,对原主液压控制系统进行了升级和完善,采用了全新的硬件配置和网络
通讯方式,保证了主液压的稳定运行,为顺利生广奠定了良好的基础
关键词:主液压控制系统;S7-300;C7-636
TF777 A
2013S.1 重型机械 ·85·
在公共PLC中通过主液压相应的程序分析和运
2铸机主液压系统组成
算,将分析结果传送到远程站和MCC,从而实
2.1 铸机主液压设备组成 现对主液压站现场设备的远程操作,包括液压
1#铸机的主液压站主要设备包括:3台泵、填充泵秘循环泵的启动、停止。同时通过公
75kW主压力泵、2台15kW供给泵、l台循环用PLC对现、场油温、油位等信号的采集,实现
泵、1台氮气压缩机和2个100L容量的蓄能器液压站的自动加热和油位低报警和停泵等功能。
等设备组成。其构成简布置图如图2所示。 需要对丧液压站实行现场操作(LOCAL
CONTROL)时,操作人员或维修人员可以通过液
压远程站内控制面板(LC035)上的转换开关和按
P肭UMP泵S~嘲鬃焉ACCU 钮等毵件,将各种操作命令通过远程站和PRO.
岬3’M劭A舭IN
L
,跫j RET
I 一;IuLMl.PING 分析后将执行命令发送给MCC,从而实现对主
液压油箱
暮岛摹;赫一 lI嗣删册 液压站设备的现场操作。
2.3原主液压控制系统存在的问题
主液压远程站的硬件配置包由电源模板、接
网2 主液压站设备布置图
口模板以及数字量输入和输出模板等组件。由于
2.2原主液压控制系统组成 该远程站没有CPU,仅仅是一个远程从站,在原
1#铸机主液压原控制系统由一级机、公共 网络中液压远程站(REMOTEET200)只是一个采
集信号和命令执行的环节,不具备进行程序运算
PLC(s5.195U)、马达控制中心(MCC)、远程站
和分析的功能,也就是没有独立控制现场设备的
(REMOTEET200)、现场操作站(LC035)和现场
能力,只能依靠公共PLC的主液压程序来实现
设备等几部分组成,主液压站通过PROFIBUS.
对MCC的控制,进而来操控设备。从原控制系
DP与公用PLC进行通讯,一级机与公共PI.C之
间通过Hl以太网进行通讯。主液压站控制系统 统组成分析可知,要实现远程或现场操作的前提
流程如图3所示。 条件必须是PROFIBUS.DP网络运行状态正耆,
一旦出现主液压PROFIBUS.DP网络故障,将会
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