L3.3压缩机改为7.2m3甲醇循环机情况介绍.pdfVIP

L3.3压缩机改为7.2m3甲醇循环机情况介绍.pdf

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L3.3压缩机改为7.2m3 甲醇循环机情况介绍 王万和 辛志文 宝鸡 吴四建 张正勇 温州 (陕西秦岭化肥总厂) (温卅博磊化机科技有限公司) 近几年来因能源价格的不断高涨及农副产 正确性。在具体改造方面,保留利用原L3.3— 品价格的长期低迷,曾使得许多生产合成氨的 17/320型氮氢气压缩机的机身、曲轴、连杆、十 中小氮肥企业陷入前所未有的困境,迫使许多 字头、主电机及电器部分,由温州博磊化机科技 中小氮肥企业进行产品结构调整,谋求企业的 公司改造设计,并提供气缸、无油润滑活塞组件 生存和发展。 及该公司近年来开发研制的新型高压密封填 由于甲醇作为一种化工基本原料及有可能 料、新型节能气阀、刮油器,并对运动件的润滑 成为某些能源的替代品,近两年来一直紧俏,加 作了较大改动,取掉了原由曲轴端带动的转子 之其生产与合成氨存在着很大的共性,许多氮 油泵,设置集中供油装置一稀油站,对各运动件 肥企业在产品结构调整中采取合成氮联产甲醇 摩擦副进行强制润滑,减少运动件的磨损,确保 生产技术及装置进行技术改造。 机组长周期运行,为减小管道振动。在立式列的 陕西秦岭化肥总厂虢镇分厂(宝鸡新荣化 进口均设有球形缓冲罐。 工有限公司)在年产五万吨甲醇(一期精醇5万 本次改造自双方签订协议之日起。从方案 吨、精醇2万吨)技术改造中。采用温州博磊化 确定、改造施工设计、制造到供货,历时60天, 机科技有限公司的技术,利用两台旧L3.3— 现场组装配管近20天,2004年元月20日竣工 17/320型氮氢气压缩机,进行甲醇循环机改开始调试试车。2月11日投入生产运行。 造,取得了明显效果。现将改造情况介绍如下: 三、生产运行情况 一、改造后技术参数 本分厂在甲醇技改之前日产合成氮一般为 210吨一230吨左右(2003年最高日产为226吨 型 号 L3.3—7.2/130.150 排气量(吸人状态)7.2m3/min 氨),本次技改甲醇系统为圣1000合成塔配 压 差2.0 Mh 0800分离系统,设计能力为日产租醇67吨。 轴 功 率265KW 因本分厂原无脱碳工段。因氨平衡问题,CO一 飞 轮 矩100K一 .般只能在4—5%左右,在5月份较正常时平均 活 塞 力35 KN(受压) 日产48吨粗甲醇,5月6日达最高日产56.89 列 数4 列 吨。醇加氨最高日产达246吨。在此生产装置 =、主要改造内容 运行中.当∞达3.5%耐需投入甲酵循环机运 本次改造前进行了认真的热力计算和动力 行。循环机主要运行参数如下: 计算(略)。从理论上确认改造方案的可行性和 169 压 差(MPa) (某个别大型压缩机厂报价甚至在80万元以 \空负荷 l。0 1.5 2.O 上),即市场购置两台要在100,120万元左右, 本次技改就循环机一项就节约投资70—90万 l毒 30 260 300 350 电流(A) 元左右。加上基础施工会更多。 2嚣

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