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500kV主变低能放电故障分析.pdf
变 电裁 术
500kV主变低能放电故障分析
贾志辉 ,刘海锋。,邸世辉。
(1.国网河北省电力公司,石 家庄 050021;2.国网河北省 电力公司检修分公司,石家庄 050070;
3.国网河北省电力公司经济技术研究院,石 家庄 050000)
[摘要] 针对一起 5O0kV主变低能放 电的故障,通过设备返厂吊检找出缺陷原因,提出整改方案,并给 出该类问题具
体 的防范措施 。
关键词 主变 低能放 电 铁心 磁屏蔽 油纸绝缘
0引言 (1)外观检查发现,器身及绝缘件、绕组、铁心均无
明显位移、损坏、变形痕迹 。
变压器的质量关系到其 自身的运行寿命和电力系统的 (2)对主变三相进行铁心、夹件间的绝缘 电阻试验,
安全可靠性。变压器的绝缘结构较为复杂,设计不合理就 三相均在不同试验 电压时出现放 电(A相 3000V、B相
可能造成局部区域场强过高,工艺上存在的某些缺陷就可 1000V、C相 2800V)。根据放电声音判断放 电部位分布
使绝缘含有气泡,绝缘材料受机械振动和热胀冷缩造成局 于下部磁屏蔽分路或上部磁屏蔽分路;B相铁心极间绝缘
部开裂也会出现气泡,这些情况都会导致变压器在较低外 电阻较 A、C相偏低,最小值为 954Mfi。
施 电压下发生局部放电。本文就一 台500kV变压器在投运 (3)该主变磁屏蔽分路采用绝缘螺钉安装于上、下夹
后发生低能局部放电,导致油中CH 含量逐渐增加的缺 件侧部,用于改善变压器内部漏磁分布,如图1所示。检
陷进行分析。 查三相磁分路时,发现磁分路与铁心间,上、下磁分路与
夹件安装面间均存在不同程度的放电痕迹,A相磁分路端
1故障经过 部绝缘多数位移或破损,B、C相未见异常;根据厂家提
供的生产图纸,磁分路屏蔽设计值厚度为 (20±2)mm,但
2011年 5月,某变 电站基建工程竣工投运 500kV主
实际仅为 14.3ram。
变后,油务班组按要求在主变投运后第 1、4、1O、30天
对主变取油样进行油中溶解气体分析。第4天后,发现三
相本体油中出现痕量 CH ,且呈增长趋势,具体情况见
表 1(油温为 40℃)。
表 1 气体含量 山/I i
图1 磁分路与夹件结构图
综上,吊罩检查试验情况与现场初步分析基本一致。
经改 良三比值法计算编码为 2/0/2,初步判断为低能 3缺陷原因分析
放电。2011年 6月,对该组主变进行带电测试,发现其 内
根据吊罩检查结果,认为该缺陷产生的原因如下。
部局放与低压侧无功负荷的投人关系密切,无功补偿投入
(I)由于磁分路与铁心间距较小且无可靠绝缘保证措
后,主变低压线圈励磁 电流变大,流过磁分路及铁心的磁
施,导致在漏磁较大(无功设备投入或冲击合闸试验)时磁
通量增加,感应电压增高导致局部放电量增大,且现场带
分路与铁心间发生放电。
电检测结果表明
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